首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 39 毫秒
1.
李军 《科技信息》2008,(5):48-49
焊接制造技术是一门理论性和实践性较强的综合性技术。论述焊缝气孔缺陷的类型及形成条件,如何限制熔池溶入或产生气体以及排除熔池中存在的气体,选用与母材匹配的焊接材料,制定并控制焊接工艺条件,可以有效的控制焊接工程中的气孔缺陷的产生。  相似文献   

2.
铝合金材料在现代装备制造业中应用广泛,广东南车轨道交通车辆有限公司的代表产品CRH6型城际动车组的车体材料就是采用了铝合金。铝合金材料的可焊性较差,焊接过程中会出现很多缺陷,主要是气孔和裂纹较多。分析了铝合金焊接过程中造成气孔和裂纹的因素,提出减少气孔和裂纹的质量控制措施。  相似文献   

3.
采用自制水下湿法药芯焊丝以及水下自动焊接系统,通过不同焊接参数下的焊缝成形对比,研究了水下湿法焊接气孔产生的机理。分析了焊接工艺参数对水下湿法焊接气孔产生的影响规律,确定了水下湿法焊接气孔控制的最佳工艺参数范围。结果显示,在焊缝宏观表面成形质量较好以及焊接过程稳定的工艺参数范围内,随着送丝速度(电流)的增加和焊接速度的增加,产生气孔的几率也随之增加;随着电压参数的提高,干伸长参数数值增加,产生气孔的几率减少;焊枪摆动速度参数过大或者过小都会使产生气孔的几率增加。  相似文献   

4.
叙述了在铝合金激光焊接中如何改善熔化性、选择工艺参数、防止热裂纹及气孔等缺陷的措施和方法。铝合金激光焊接焊缝金属微观组织特征及微观偏析不仅与合金本身有关系,而且焊接条件对其有很大影响;铝合金焊缝硬度与合金元素含量、焊接工艺条件之间有着密切关系。  相似文献   

5.
随着我国城镇化持续推进,铝合金轨道交通车辆需求量越来越大,因而其安全和稳定性等方面备受关注。焊接是高铁或动车组铝合金车体制造的基础,焊接质量直接决定了铝合金车体结构的优劣。但焊接过程中的热应力和相变应力等往往导致制品变形,继而诱发错边、未熔合和裂纹等焊缝质量缺陷产生。这就造成了铝合金车体焊接制造过程中存在诸多难题。通过分析既定焊接条件下的焊接变形与焊缝质量之间的关系与特点,探究铝合金车体焊接变形控制与焊缝质量控制的可行性。  相似文献   

6.
铝合金在激光-熔化极惰性气体保护(melt inert-gas,MIG)复合热源焊接过程中形成的气孔会引起应力集中、降低焊接接头的强度和塑性等问题,从而明显降低焊接接头的性能。采用激光-MIG复合热源焊接技术,对4 mm厚7N01P铝合金进行了对接焊接,分析了焊接工艺对焊接接头中气孔的影响。结果表明,采用复合热源焊接技术,在送丝速度为7.0、8.0、9.0 m/min,焊接速度为0.9、1.0、1.1 m/min,功率分别为2.3、2.4、2.5 kW时均可以实现7N01P 铝合金板材的单面焊双面成形。当激光功率为2.3 kW,送丝速度为9.0 m/min,焊接速度为1.0 m/min时,焊接接头中的气孔数量最少,气孔率约为1.2%。此外,激光功率的变化会影响焊接接头中气孔的形成,随着激光功率从2.3 kW增加到2.5 kW时,气孔数量先增加后下降;送丝速度的变化也会影响焊接接头中气孔数量,当送丝速度由7.0 m/min增加至9.0 m/min时,气孔数量有所降低;而焊接速度对焊接接头中气孔的影响是双向的,随着焊接速度的增加,气孔数量先减少(焊接速度从0.9 m/min到1.0 m/min)后增加(焊接速度在1.1 m/min)。可见,工艺参数的优化可以起到减少焊接接头中气孔的作用。  相似文献   

7.
该文通过对中铝青海分公司180KA电解槽大母线焊接中常见的焊缝气孔缺陷的形成原因及消除方法进行了详细阐述,以期对广大从事铝及铝合金焊接的从业人员有一定的帮助..  相似文献   

8.
国内现行的动车组铝合金车体往往采用传统熔化焊焊接制造而成,但由于动车组功能结构特点,铝合金材料属性和传统熔化焊焊接技术等多方面制约,动车组铝合金车体焊接存在焊接变形类型多,变形控制难度大等诸多难点。通过改善接头设计,焊接方法,型材组焊顺序和焊后调修等方面论述了动车组铝合金车体焊接变形和变形控制,并对该领域的发展趋势进行了预测。  相似文献   

9.
随着计算机技术的发展,铝合金焊接的数值模拟技术被越来越多的应用,在城市轨道交通行业、车辆制造等工程领域,铝合金因其材料的特殊性,焊后残余应力、焊接变形复杂,其焊接过程的控制成为制造控制的重要因素,本文运用现车焊接试验与有限元分析相结合的方法,利用现实与虚拟协同再现了某铝合金车体侧墙的焊接试验,由此控制和预测的项点包括焊接热输入、焊接残余应力、焊接温度场等参数,解决铝合金车体侧墙在制造过程中的焊接问题。本文利用大型商用有限元软件ABAQUS构建了铝合金车体侧墙的有限元模型、材料本构模型、夹具拘束作用模型,通过与工艺试验对比,实现焊接过程的控制。  相似文献   

10.
铝合金交流钨极氩弧焊熔池图像传感方法   总被引:3,自引:1,他引:3  
为了采用图像处理与模式识别的方法对铝合金的焊接质量进行知识控制,必须获取铝合金焊接熔池的汪晰图像,然后提取焊接熔池的信息,在对铝合金焊接光变分析的基础上,以焊接电弧光中的连续光谱作为光源,采用宽带滤波方法设计的全新的光学图像传感器,利用普通工业CCD摄像机获得了画面清晰,质量稳定的铝合金焊接熔池区域图像,针对所获得的铝合金焊接熔池图像中干扰分配的不均衡性,采用新型分区滤波图像预处理算法,得到了铝合金焊接熔池的理想特征参数,该算法具有抗干扰强,速度快的特点,对提高铝合金的焊接质量具有重要意义。  相似文献   

11.
目的通过升降法研究了A7N01S-T5铝合金熔化极氩气保护焊(MIG)不同形式、不同厚度焊接接头疲劳性能,结果表明4 mm、8 mm和16 mm厚7N01铝合金对接接头、横向十字接头和搭接接头的疲劳强度范围分别为72.73–39.84Mpa、60.88–34.32MPa和42.15–32.49MPa;上述接头的应力集中系数范围分别为1.06–1.27、1.10–1.35和5.23–6.50。接头内部气孔和几何形状所诱发的应力集中是7N01铝合金焊接结构疲劳失效的重要原因。  相似文献   

12.
为解决高强铝合金特厚板的心部偏析、疏松、气孔等问题,提出了一种高强铝合金特厚板的制备方法,即基于真空搅拌摩擦焊的热轧复合技术.该技术的流程包括:铝合金坯料表面清理、利用自主研发的真空搅拌摩擦焊机进行坯料封装及复合坯料的热轧和热处理.在0.01Pa真空度下对7050高强铝合金进行焊接封装,然后在450℃和75%总压下率下进行轧制复合,最后对复合板进行固溶+时效处理.分析发现,复合界面无任何裂纹、气孔等缺陷,原始界面消失,两侧金属融为一体,界面仅分布少量细小的MgO颗粒.界面剪切强度达266MPa,达到基材的99%,界面实现了优异的冶金结合.  相似文献   

13.
根据水下湿法焊条在压力舱内焊接的试验结果,讨论了焊接水深(10~80m)对焊缝金属气孔生成的影响。指出:水下湿法焊接由于焊接冶金及熔池结晶的特殊性,容易生产内气孔.而外气孔则当水深增加至较深的深度时(一般为60m)才开始出现,且内外气孔数量均随水深的增加而增加;通过研究气孔数量随焊缝金属残余氢含量及氧含量变化的趋势,推断出水下湿法焊接气孔主要属于氢气孔。  相似文献   

14.
<正>1研究意义铝合金材料具有密度小、比强度高、耐蚀性和成型性好等优点,在航空、航天、轨道交通、船舶及核工业等领域都有广泛的应用前景,尤其是"十一五"期间我国高速铁路的迅猛发展,铝合金在氢量化高速列车中的用量也急剧增大。铝合金的连接是铝合金构件在实际应用中十分重要的工艺环节,由于铝合金独特的物理化学特性,如热导率大、热膨胀系数大、表面易形成氧化膜、固液态氢溶解度差异大、焊接过程中易形成低熔点共晶等,导致焊接接头变形和残余应力大,易出现气孔、裂纹等缺陷,给铝合金焊接造成很大困难。  相似文献   

15.
职业院校的学生在进行TIG焊的操作时,焊缝中出现气孔缺陷的几率较大,使拍片合格率降低,严重影响了焊缝的焊接质量。为防止气孔缺陷的出现,提高焊接质量,针对气孔缺陷,本文从分析气孔产生的原因入手,阐述了防止气孔产生的工艺措施。  相似文献   

16.
铝合金车体焊接变形火焰调修技术创新   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用高强度铝合金挤压型材批量组焊铝合金车体,在生产中出现了大量技术难题。其中最严要的是铝合金焊接变形。通过多次材料强度试验以及火焰调修工艺试验,找到了铝合金变形规律,此技术是借鉴德国铝合金焊接调修成熟的工艺技术,结合公司实际工艺特点制定的铝合金焊接后的火焰调修技术工艺参数,为铝舍金车焊接成功积累了宝贵的工艺经验。  相似文献   

17.
铝合金LF6交流脉冲TIG焊的工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
潘红斌 《太原科技》2002,(1):24-25,27
在LF6铝合金交流脉冲TIG焊过程中,焊接工艺参数(基值电流Ij、脉冲电流Im、脉冲频率fm、占空比K、气体流量Q)对焊缝成形及质量的影响进行试验。试验结果表明,交流脉冲TIG焊的去氧化膜,抗气孔能力及接头机械性能优于连续焊,该工艺已用于产品焊接上。  相似文献   

18.
采用交流钨极氩弧焊工艺、对L2纯铝的焊接性进行了分析,对焊接工艺进行了研究,找出合理的焊接工艺,解决了纯铝L2焊接时难熔合、易焊塌、易夹钨、易产生气孔和裂纹等问题。  相似文献   

19.
李禄养 《科技信息》2010,(19):392-392,401
云浮电厂C厂亚临界循环流化床燃煤锅炉,该类型锅炉高温屏式过热器管屏是由珠光体低合金热强钢(12Cr1MoVG)组成。由于管子与管子之间间隙(42.2mm)较小,管子壁厚8mm,管口焊接采取多层多道焊缝完成,焊接时预热温度如没有达到焊接温度,其它预防措施得不到改善,则易产生气孔缺陷。本文通过对焊接缺陷的分析,从控制焊接预热温度、焊缝层间温度和改进预热焊口个数,采用合适的焊接工艺和焊接顺序,防风防雨措施,有效防止焊接缺陷的产生,最终保证了整个部件的焊接质量。  相似文献   

20.
优质工艺性能A102焊条的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了所研制的A102不锈钢焊条焊接工艺特点,做了焊条焊接工艺试验,测试了焊条熔敷金属的机械性能.分析了该焊条药皮尾部发红、尾部开裂和气孔产生的原因,通过焊条药皮配方的优化设计解决了药皮尾部发红、开裂和在焊条后半段出气孔的问题.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号