排序方式: 共有6条查询结果,搜索用时 31 毫秒
1
1.
采用透射电子显微术研究了Al67Mn8Ti25金属间化合物高温拉伸变形后的显微组织.结果表明,该合金在1173K和8.35×10-5s-1条件下的塑性变形过程是以动态回复为主,变形后晶粒内存在较高密度的位错、位错墙和位错网络;而在1173K及3.34×10-5s-1条件下合金则发生了动态再结晶,变形后的组织为动态再结晶形成的新晶粒,晶粒内包含有稳定的亚晶界.Al67Mn8Ti25合金高温塑性变形是一典型的速率控制过程.由于该合金中的位错运动及与原子扩散有关的过程进行较为困难,故只有在足够高的温度和低的应变速率条件下才发生动态回复和动态再结晶,同时合金获得较高的拉伸塑性. 相似文献
2.
Al3Ti-Mn-Nb合金的无序化转变和重有序化 总被引:1,自引:0,他引:1
Al_3Ti合金具有密度低(3.4g/cm~3),熔点较高(~1613K),热强性和抗高温氧化性好等特性而引人注目,有望成为新的高温结构材料.当量化学配比的Al_3Ti合金具有四方有序DO_(22)结构,用Fe,Mh,Cr,Ni等元素替代合金中一定量的Al,可将DO_(22)结构转变成对称性高的立方有序Ll_2结构,在Al_3Ti-8Mn单相合金的基础上通过第四组元Nb的进一步合金化,在其Ll_2基体上形成了富Nb的DO_(22)第二相.经熔体急冷后,Al_3Ti-Mn-Nb合金的基体仍然保持Ll_2结构.本文研究了高能球磨过程中Al_3Ti-Mn-Nb四元合金的有序-无序转变,并对球磨后退火时发生的重有序化过程进行了实验分析. 相似文献
3.
Al—12Ti机械合金化过程的结构演变 总被引:3,自引:0,他引:3
采用三种不同类型的球磨机对高Al含量的Al-Ti元素进行球磨试验,研究了其结构演变的特点和影响因素.Al-Ti混合粉末在高能球磨过程中的结构演变与球磨输入能量有很大关系,输入能量高的球磨方式能导致Ti完全过饱和固溶于Al中,甚至形成部分非晶相和Ll2有序相;中等输入能量只能形成过饱和固溶体,不能形成非晶相;输入能量较低则不能使Ti完全溶于Al.球磨输入能量还对最终球磨态粉末的畸变程度和晶粒大小有重要作用,输入能量高的球磨机制备的机械合金化粉末的畸变明显高于另外两种球磨机制备的粉末,且晶粒更细.高的畸变和细的晶粒可能是促进部分非晶化的原因之一. 相似文献
4.
对GH33镍基高温合金进行大气、氩气和真空环境的750℃拉伸试验表明,合金的中温塑性因氧分压的降低而有显著的变化。环境中的氧促使试样沿晶断裂,导致了中温低塑性。本文进一步对氧导致GH33合金中温沿晶断裂的机制进行了研究,认为在中温拉伸变形过程中,试样的氧化表面首先发生沿晶裂纹,氧沿着裂纹尖端前沿的晶界优先渗入,在应力的促进下与晶界上呈链状分布的Cr_(23)C_6碳化物反应,产生CO气泡,形成裂纹前沿晶界上的空洞,使晶界裂纹迅速扩展而造成沿晶的脆性断裂。本文还对GH37等其他镍基合金的试验结果作了分析,认为上述机制也是适用的。 相似文献
5.
论述了蠕变—腐蚀交互作用的存在和研究的必要。分别就环境对蠕变变形和蠕变断裂的作用,应力与蠕变对腐蚀的作用的宏观现象及微观机制进行了归纳和评述。 相似文献
6.
测定了沉淀硬化型模具钢10Ni3MnCuAl在不同加载速率v0下动态断裂韧性K1d.试验结果表明,随着v0的提高,K1d降低.SEM断口观察揭示,随冲击加载速率的提高,断口形式由韧窝准解理逐渐转变为沿晶准解理形貌.理论研究结果表明,K1d与裂纹尖端塑性区内参与微裂纹形核的第二相粒子有关.被激活而参与微观断裂的沉淀析出物越多,K1d越小.透射电镜的微结构分析显示,标准时效(4h)或初时效(10min)状态下,其沉淀析出物为大量弥散的金属间化合物Al3Ni.沉淀析出物的数量、形态及尺寸分布是影响动态断裂韧性的主要原因. 相似文献
1