伺服系统与PLC在咬边机改造中的应用 |
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引用本文: | 吕小强.伺服系统与PLC在咬边机改造中的应用[J].河南科技,2014(17). |
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作者姓名: | 吕小强 |
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作者单位: | 洛阳天传电气有限公司,河南 洛阳,471003 |
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摘 要: | 本文以咬边机为例进行分析探讨,其以PLC、伺服放大器、伺服电机、定位模块为核心元件,通过QD75P2定位模块对伺服放大器进行运动控制,通过Q系列PLC对动作系统进行逻辑控制,以满足咬边机系统的控制需要。根据该项目的实际情况,介绍了利用Q系列PLC、MR-J2S系列伺服放大器、HA-LFS系列伺服电机对早期的S5系列PLC、RAC3系列伺服放大器、2AD系列伺服电机产品进行改造的方法,从而体现了新改造系统在实际应用中的安全可靠、稳定精确、方便操作、容易维护等特性。
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关 键 词: | 交流伺服系统 PLC 定位模块 改造 |
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