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LY12cz铝合金棒料的拉伸实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
宫能平 《安徽理工大学学报(自然科学版)》2002,22(1):62-65
通过对 LY1 2 cz铝合金棒料在三种应变率下 ( 0 .0 0 1 s-1,60 0 s-1,1 2 0 0 s-1)拉伸力学性能的测试 ,得到各个应变率下完整的应力应变曲线。试验结果表明 ,L Y1 2 cz铝合金板料和棒料的拉伸性能有着很大的区别。棒料和板料相比 ,其屈服应力σs基本不变 ;棒料的强度极限σb比板料的强度极有较大的提高 ;棒料的失稳应变 δb 随着应变率的增加而增大 ;棒料的强性模量较低 ,且棒料的拉伸性能对应变率不敏感 ,基本可看作是应变率无关材料 相似文献
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数控车床棒料送料装置的类型及其选择 总被引:1,自引:0,他引:1
针对工厂工艺规划中数控车床自动棒料送料装置选型与配套问题,介绍了3种典型棒料送料装置,分析了每种送料装置的工作原理、特点和适用范围。给出了根据生产实际选配料控车床棒料送料装置的原则,并结合实际进行了送料器选型分析。 相似文献
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本文论述了用于汽车轴承单元零件热锻用约束剪切下料装置的结构形式、工作过程和设计要点,并给出了实用的装置结构。该装置安装在普通冲床上,对热棒料进行剪切,实践表明该装置工作可靠,节约能源。 相似文献
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针对目前棒料高速柔性交接装置工作可靠性不高,上下游机节距不能根据需要调整,从而限制了下游机速度提高等问题,提出了一种棒料变节距柔性交接装置的工作原理,对棒料交接过程及运动干涉情况进行了分析.为提高棒料柔性交接的可靠性,对装置结构参数进行了多目标优化,改善了棒料轴向制动过程,减小了交接相对速度差和凸轮最大压力角,并通过仿真分析验证了优化设计的合理性.该装置交接定位准确、稳定,轴向制动平缓,变节距技术和装置为设计速度更高的下游机创造了有利条件,具有较高的实用价值. 相似文献
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一、设计背景 淮南矿业集团望峰岗机械厂U型钢支架热处理车间生产工艺流程的自动化程度较高,设计生产能力为年产3万t U型钢支架.U型钢下料是整个生产过程的第一环节.然而,在试生产过程中,发现这种下料工艺存在着严重的缺陷:一是由于2#辊道辊面比1#辊道和下刀片上口低78 mm,被剪的那部分U型钢料下面缺少支撑装置,在被突然剪断后,猛烈撞落到2#辊道上,很容易将托辊撞坏;二是在较短的一段U型钢上剪料时,如从6 m长的料上剪去4 m,U型钢料在从1#辊道向定尺机构运动过程中,重心偏移到刀口右侧,它就会向下倾斜并斜插到2#辊道上,撞坏托辊,同时,也无法被送到定尺机构定尺:三是从1#辊道末端辊子到2#辊道头辊之间相距1.5m,且两辊面不在同一水平面上,这样U型钢剪断后余下的废料(1~1.5 m)会卡在2#辊道与剪断机之间,2#辊道无法将其输送出去,给操作工额外增加搬卸废料的负担.因此,必须在棒料剪断机后面设计一套托料机构. 相似文献
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钢坯剪断机的温度检测系统 总被引:3,自引:1,他引:2
采用单片机技术研制了一套应用于钢坯剪断机的温度监控系统;该系统使用温度传感器对机床关键部位的温度参数进行实时采集,并使用单片机对之进行处理,以数字方式醒目地显示出来;系统具有声光报警和强制保护机床功能 相似文献
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王绳香 《科技情报开发与经济》2011,21(21):184-186
从理论的角度对棒料加工表壳类零件变形问题进行了深入的剖析,阐明了变形的主要原因,提出了解决零件变形问题的措施。通过大量实践,得出了合理的切削用量和刀具的几何参数,进而改进了加工工艺、优化了加工方案,这对以后该类表壳工艺的编制及现场生产具有较强的指导和示范作用。 相似文献
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介绍了Q43-5000型液压废金属剪断机的工作原理及其在退役过程中的应用。该型剪断机利用PLC控制器对设备的动作进行全程控制,适用于退役工程各种断面的废金属的剪切减容,尤其是各种工艺管道的切割减容,便于废金属材料的装箱、称重、运输等后续工序,生产效率高,使用成本低。 相似文献
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郑红梅 《合肥工业大学学报(自然科学版)》2000,23(6):1046-1049
钢坯剪断机的过载损坏是常见的机床故障,该文通过研究钢坯剪断机的工作原理,分析机床过载损坏的原因.研究表明,机床的剪切频度过高,即机床两次剪切的时间间隔太小是造成机床过载损坏的主要原因.在理论分析的基础上,推导出机床剪切频度的合理值,并采用单片机设计制造机床工作状态检测和监控系统,以避免机床出现过载损坏. 相似文献