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1.
在模拟控制和微机控制技术研究的基础上,开展了8098单片机控制TIG焊机的研制工作.介绍了这种焊机的组成和工作原理.研究结果表明:所研制的焊机可以满足直流TIG焊和手工电弧焊两种方法的焊接要求,是一种新型多功能焊机  相似文献   
2.
在带极堆焊电源模拟控制研究的基础上,开展了新型微机控制系统的研究,介绍了这种电源控制系统的电路组成和工作原理。研究结果表明:数控高速堆焊电源HSW-1500,输出电压稳定、调节范围广、网压波动补偿能力强,保护性能可靠,达到了HSW法和ESW法对电源提出的性能要求,能够获得高质量的焊道。  相似文献   
3.
针对抽头式CO2气体保护焊机,设计了单片机控制系统,论述了这种控制系统的组成和工作原理.该系统实现了焊接规范参数的数字控制.试验结果表明:采用实心和药芯焊丝焊接时,规范参数稳定,电压偏差平均值不大于1 V,规范调节灵活,抗干扰能力和抗网压波动能力强.  相似文献   
4.
以半桥式逆变焊机为例,研制了以80C552单片机为核心的控制系统,介绍了该控制系统的控制原理及硬、软件的组成.经过实验研究表明:采用该系统控制自行研制的ZX7-500IGBT焊机,焊接参数稳定,电流控制精度为2A,并具有恒流带外拖静特性和动特性响应速度快的特点.  相似文献   
5.
利用自制微机控制的带极堆焊设备和烧结焊剂,开展了75mm×0.4mm带极高速堆焊(HSW)工艺的研究工作.探讨了影响焊道几何形状和稀释率的因素及其规律.通过实验研究得到了满足工艺要求的最佳工艺规范参数的范围,利用这些参数进行堆焊,并对焊道进行了物理、化学和机械性能测试.结果表明:焊缝性能满足要求,可以获得优质堆焊焊道.  相似文献   
6.
介绍了新型磁极的原理和单片机控制系统的组成及其工作原理,对所研制的磁控装置进行了多项试验研究,结果表明:采用新型磁极不仅可使其位置调整方便,而且改善了磁控效果,采用较小的磁控电流就可获得过去磁极使用较大电流才能达到的焊道形状控制效果。对磁控电流进行微机数字控制,提高了磁控电流的控制精度和稳定性。  相似文献   
7.
利用微机控制的带极堆焊设备,进行了75mm×0.4mm宽带极电渣堆焊(ESW)工艺及焊道质量控制的研究.找到了影响焊道几何形状和稀释率的因素及其影响规律,得到了最佳工艺规范参数.利用这一最佳工艺规范参数进行了堆焊,并对焊道性能进行了测试,结果表明焊道性能满足ESW法的要求,能够获得优质堆焊焊道.  相似文献   
8.
用G-BOP实验对药芯焊丝焊缝金属抗冷裂纹能力进行了研究,探讨了其机理,并提出了新的设想。对三种类型—碱性、酸性和金属型共27种药芯焊丝焊缝金属的硬度、预热温度、扩散氢量、线能量、化学成份和微观结构等进行了测定,用回归分析法得到了焊缝金属裂纹率和诸因素之间的函数关系式。得出随药芯焊丝强度等级增加,硬度和碳当量增加,当碳当量E_w>0.4时,焊缝金属裂纹率可达100%;碱性药芯焊丝焊缝对裂纹敏感性要比酸性和金属型低;降低焊缝中的氢含量,可有效地降低裂纹敏感性.  相似文献   
9.
针对磁放大器式埋弧自动焊机设计了单片机控制系统,并论述了这种控制系统的组成和工作原理.该系统实现了焊接规范参数的数字控制.试验结果表明:采用直径为3~6mm的H08A焊丝,HJ431焊剂,使用改造后的焊机焊接时,规范参数稳定,调整灵活;实现了引弧、焊接和收弧的全过程自动控制.  相似文献   
10.
介绍了利用正交试验法确定焊剂最佳配方的实验方法,提出了解决堆焊层含铌量不足和脱渣性较差的措施,所研制的4种焊剂HD-3,HD-4,HD-5和HD-6分别适合于75mm,120mm宽带极高速堆焊的过渡层和表面层堆焊,具有堆焊工艺性好、吸潮性小和堆积比重小等特点.参照热壁加氢反应器生产标准进行了物理、化学和机械性性能等试验,结果表明:这些焊剂在高速宽带极堆焊过程中完全满足工艺性能要求,堆焊层机械性能和化学成分均能满足压力容器生产标准要求。  相似文献   
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