全文获取类型
收费全文 | 4833篇 |
免费 | 228篇 |
国内免费 | 373篇 |
专业分类
系统科学 | 693篇 |
丛书文集 | 165篇 |
教育与普及 | 16篇 |
理论与方法论 | 1篇 |
现状及发展 | 56篇 |
综合类 | 4503篇 |
出版年
2024年 | 11篇 |
2023年 | 22篇 |
2022年 | 53篇 |
2021年 | 76篇 |
2020年 | 82篇 |
2019年 | 72篇 |
2018年 | 74篇 |
2017年 | 90篇 |
2016年 | 90篇 |
2015年 | 161篇 |
2014年 | 210篇 |
2013年 | 212篇 |
2012年 | 307篇 |
2011年 | 329篇 |
2010年 | 275篇 |
2009年 | 319篇 |
2008年 | 325篇 |
2007年 | 369篇 |
2006年 | 344篇 |
2005年 | 327篇 |
2004年 | 260篇 |
2003年 | 234篇 |
2002年 | 208篇 |
2001年 | 128篇 |
2000年 | 141篇 |
1999年 | 107篇 |
1998年 | 90篇 |
1997年 | 77篇 |
1996年 | 79篇 |
1995年 | 52篇 |
1994年 | 56篇 |
1993年 | 49篇 |
1992年 | 44篇 |
1991年 | 41篇 |
1990年 | 34篇 |
1989年 | 26篇 |
1988年 | 23篇 |
1987年 | 19篇 |
1986年 | 8篇 |
1985年 | 2篇 |
1984年 | 4篇 |
1983年 | 3篇 |
1955年 | 1篇 |
排序方式: 共有5434条查询结果,搜索用时 31 毫秒
161.
马帮立 《湖北大学学报(自然科学版)》2015,(1):29-34
提出一种新的基于自适应平方根UKF的微机械传感器组合姿态测量系统.该系统采用3轴微机械陀螺积分得到姿态角,采用3轴微机械加速度计测量重力矢量得到俯仰角和横滚角,分别校正俯仰漂移和横滚陀螺漂移;采用磁强计得到航向角,并与陀螺积分角度融合校正航向陀螺漂移.跑车实验结果表明,基于自适应平方根UKF算法可实时估计机动加速度干扰,并在融合滤波器中进行补偿,能够有效去除车辆机动加速度干扰,姿态角估计精度在±0.6°以内. 相似文献
162.
基于机器视觉的胶囊完整性检测系统研究 总被引:4,自引:0,他引:4
为提高胶囊完整性检测的正确率,提出一种基于机器视觉的检测方法。为避免二值化处理产生的错误分割,采用局部二值化方法,以边缘提取为基础,对投影和形态滤小确定的每个胶囊存在区域进行二值化处理,从而取得了良好的分割效果,设计了一台基于最小错误率的贝叶斯分类器,对胶囊进行分类,以判断药板是否缺损。大量实验表明,检测为合格品的正确识别率为99.95%,识别速率达200粒/s。 相似文献
163.
塔里木盆地三叠系储层为中孔中–高渗储层,孔隙结构呈强非均质性,潜在固相侵入、微粒运移、出砂、流体敏
感性损害严重,水平井完井投产后自喷、气举困难,甚至没有产量。原井浆粒度分析、动态损害评价实验表明,原井浆
对渗透率100 mD 以上的储层保护能力不佳,返排恢复率低于50%。根据屏蔽暂堵原理对原井浆进行改性,并开展了
改性浆粒度分析及动态损害评价;利用FEI Quanta 450 环境扫描电镜观察了原井浆及改性浆的滤饼结构,借助分形几
何理论分析了滤饼孔隙率、孔径和分形维数等结构参数。结果表明:改性钻井完井液能形成致密的滤饼,有效封堵储
层孔喉,返排恢复率达90% 以上。将改性配方应用到工区水平井钻井现场试验,投产后实现了开井高产自喷。 相似文献
164.
随着计算机集成制造系统的深入发展,加工中心在线检测已成为CIMS中集成质量系统的关键环节。介绍了基于PC机的加工中心在线检测系统组成。在检测信号处理上,引入中值模糊滤波器,并在此基础上,构造了由中值模糊滤波器与一阶递推滤波器组成的组合滤波器,实现了对信号的去噪处理,提高了测量精度。通过实验数据的处理对检测系统进行了分析和验证。 相似文献
165.
MeanShift算法因为简单性和稳定性在目标跟踪中得到广泛应用,但是当目标和背景的颜色模型比较接近时,传统的MeanShift算法由于缺少空间信息,且经典的相似性度量函数不易区别,导致跟踪失败。为了克服上述缺点,采用基于空间颜色特征和新的相似性度量的MeanShift算法,并提出一种融合Kalman滤波器和改进的MeanShift算法的目标跟踪方法。首先,利用改进的MeanShift算法计算出当前帧中目标的准确位置,然后使用Kalman滤波器去预测下一个初始搜索位置,用于下一帧中MeanShift迭代,最后实现对目标的跟踪。实验结果表明,该算法可以准确地跟踪目标,并且跟踪的准确率优于传统的MeanShift算法或者Kalman和传统Meanshift的融合算法。 相似文献
166.
利用多条微带线间的耦合增加滤波器内部的耦合度,提出一种小型窄带带通滤波器的设计;从微带线的等效分布电感电容出发,结合模拟和试验结果以及滤波器结构参数对滤波特性的影响,提出该滤波器的等效LC电路模型以及计算中心工作频率的经验公式.数值模拟和试验结果验证了该设计思想. 相似文献
167.
基于"新息"修正的舰船导航信息预处理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了克服舰船导航中Kalman滤波器因野值引起的发散,从“新息”入手,利用“新息’’判断野值,通过指数加权的方法找到野值点的新“新息”代替原来的“新息”,达到剔除野值的目的,在舰船组合导航仿真中证明了这种方法是有效的。 相似文献
168.
长波红外宽光谱长波通滤光片是光谱成像技术中重要的光学元件。论述了设计长波红外宽光谱长波通滤光片的设计原则和方法,并对这种长波红外宽光谱长波通滤光片优化设计进行了研究。根据等效折射率理论,以周期性对称膜系为基础,使用压缩透射区内波纹幅度的部分膜层优化方法,设计了满足性能指标要求的长波红外长波通滤光片。经过优化,所设计的长波红外宽光谱长波通滤光片,高透射波段内平均透射率大于90%,最低透射率高于85%;截止波段内平均透射率小于1%,最高透射率低于5%。研究表明,用部分膜层优化方法设计的膜系,膜层结构简单,有利于膜层厚度的监控,既能克服全自动优化方法给工艺上带来的困难,又弥补了解析法设计膜系时不能调整光谱特性的不足。 相似文献
169.
利用石油化工企业剩余污泥研制污泥基填料,通过单因素试验,考察气水比、水力停留时间(HRT)和填料层高度对曝气生物滤池(BAF)出水水质的影响。确定了最佳控制参数:气水比为3∶1,水力停留时间为5 h,填料层高度为90 cm。在最佳参数条件下,出水水质良好,化学需氧量(COD)去除率达到93.7%,氨氮(NH3-N)去除率达到39.5%,总氮(TN)去除率达到34.3%。用高倍显微镜对填料表面的生物膜进行观察,发现了钟虫和草履虫等水处理常用菌种。 相似文献
170.
通过对Hadoop平台下MapReduce作业处理方式及布鲁姆过滤器算法的深入研究,将优化的压缩型布鲁姆过滤器算法用于节点间数据联结操作,解决了基于Hadoop平台同时处理多个大规模数据集时的数据关联问题.实验证明,压缩型布鲁姆过滤器算法在MapReduce作业中的应用,使得大数据集之间的联结效率显著提高. 相似文献