全文获取类型
收费全文 | 4263篇 |
免费 | 149篇 |
国内免费 | 222篇 |
专业分类
系统科学 | 367篇 |
丛书文集 | 102篇 |
教育与普及 | 59篇 |
理论与方法论 | 9篇 |
现状及发展 | 28篇 |
综合类 | 4069篇 |
出版年
2024年 | 11篇 |
2023年 | 30篇 |
2022年 | 72篇 |
2021年 | 70篇 |
2020年 | 61篇 |
2019年 | 58篇 |
2018年 | 47篇 |
2017年 | 57篇 |
2016年 | 52篇 |
2015年 | 106篇 |
2014年 | 188篇 |
2013年 | 178篇 |
2012年 | 226篇 |
2011年 | 274篇 |
2010年 | 232篇 |
2009年 | 230篇 |
2008年 | 192篇 |
2007年 | 292篇 |
2006年 | 295篇 |
2005年 | 253篇 |
2004年 | 239篇 |
2003年 | 196篇 |
2002年 | 179篇 |
2001年 | 181篇 |
2000年 | 130篇 |
1999年 | 131篇 |
1998年 | 97篇 |
1997年 | 103篇 |
1996年 | 83篇 |
1995年 | 79篇 |
1994年 | 57篇 |
1993年 | 44篇 |
1992年 | 38篇 |
1991年 | 38篇 |
1990年 | 28篇 |
1989年 | 29篇 |
1988年 | 23篇 |
1987年 | 17篇 |
1986年 | 11篇 |
1985年 | 4篇 |
1981年 | 3篇 |
排序方式: 共有4634条查询结果,搜索用时 537 毫秒
661.
分析了某型飞机综合告警系统的工作原理和测试需求,在此基础上,综合运用系统集成思想和现代测控技术,对该系统的测试方法进行了总结设计,构建了基于PC/104总线的自动测试系统,并给出了该系统的硬件结构和测试软件流程,使用结果表明该系统运行稳定可靠,测试结果准确可信。 相似文献
662.
663.
664.
665.
基于Simulink高精度组合导航系统研究与仿真 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了基于MATLAB/Simulink的组合导航系统仿真模型,并将系统分解成一系列功能相对独立的模块,如轨迹发生模块,捷联惯导解算模块,卡尔曼滤波器模块等.研究并设计了SINS/GPS(RDSS)/CNS/SAR组合导航算法,利用无重置联邦型卡尔曼滤波技术,将各子滤波器输出的系统状态局部最优估计值送入主滤波器,采用全局最优融合算法计算得到系统状态的全局最优估计值;通过每15分钟对导航系统进行重置,有效抑制了无重置联邦滤波器在长时间运行时的发散问题,并进行了仿真验证,仿真结果表明,该组合导航系统具有很高的导航精度,定位精度为5米,姿态精度为0.5角分,仿真模型建立正确,方法采用得当、有效. 相似文献
666.
对全球环境基金(GEF)海河流域水资源与水环境综合管理(IWEM)项目设计目标、理念、技术方法及当前项目进展进行了简要介绍,对今后项目成果的示范推广意义进行了展望. 相似文献
667.
668.
浦跃武 《华南理工大学学报(自然科学版)》2009,37(10)
采用自行设计的一体化两相厌氧反应器处理猪场废水,对启动过程进行研究。在37℃条件下,通过交替增加进水COD浓度和缩短水利停留时间提高系统的容积负荷,采用动力学控制与pH调节相结合的方法进行分相。经过68天的运行,系统的容积负荷 (VLR) 达到8.84 kgCOD/(m3•d) ,水力停留时间(HRT)为20.95h, 产酸相的COD去除率基本维持在20~30%,系统COD去除率稳定在80%以上。其中产酸相的VLR和HRT分别为31.11 kg COD/(m3•d) 和5.95 h,产甲烷相的VLR和HRT分别为9.39 kg COD/(m3•d)和15 h。出水SS均在400 mg/L以下,去除率最高可达92.8%,沼气的容积产气率达到2.568 m3/( m3•d)。 相似文献
669.
目的 根据数字电路实验教学的需要,基于凌阳SPCE061A开发板,设计制作一个集成芯片检测仪.方法 根据芯片的功能表、引脚排列及输入输出特性,用对比法编写检测程序,采用软、硬件结合.实现检测过程及功能.结果 键盘操作、程序和继电器控制,系统能快速方便地判断整块芯片的好坏,并能查询芯片中损坏的详细位置,通过LED显示和语音播报提示检测结果.结论 该系统扩展性很强.可作为未知型号芯片的检测,也可用作逻辑电平检测仪等,应用灵活而广泛. 相似文献
670.
某安全系统炮口失效机理分析 总被引:1,自引:1,他引:0
通过有限元方法,研究了安全系统在某大口径火炮的瞬态高过载下的动态特性. 基于膛内过载的试验测试结果,在软件中建立了安全系统有限元虚拟样机,并输入测试的弹道环境,利用有限元法进行仿真计算,得到安全系统在炮口处的强度特性;结合钟表机构的在膛内的运动,对安全系统的失效机理进行了进一步分析. 结果表明,炮口段作用在弹丸径向上的瞬态高过载是安全系统失效的主要原因. 相似文献