全文获取类型
收费全文 | 4399篇 |
免费 | 100篇 |
国内免费 | 183篇 |
专业分类
系统科学 | 367篇 |
丛书文集 | 174篇 |
教育与普及 | 61篇 |
理论与方法论 | 33篇 |
现状及发展 | 19篇 |
综合类 | 4028篇 |
出版年
2024年 | 23篇 |
2023年 | 70篇 |
2022年 | 78篇 |
2021年 | 103篇 |
2020年 | 89篇 |
2019年 | 83篇 |
2018年 | 49篇 |
2017年 | 56篇 |
2016年 | 75篇 |
2015年 | 120篇 |
2014年 | 221篇 |
2013年 | 231篇 |
2012年 | 239篇 |
2011年 | 258篇 |
2010年 | 253篇 |
2009年 | 315篇 |
2008年 | 315篇 |
2007年 | 271篇 |
2006年 | 262篇 |
2005年 | 224篇 |
2004年 | 228篇 |
2003年 | 152篇 |
2002年 | 149篇 |
2001年 | 153篇 |
2000年 | 86篇 |
1999年 | 85篇 |
1998年 | 62篇 |
1997年 | 68篇 |
1996年 | 55篇 |
1995年 | 59篇 |
1994年 | 48篇 |
1993年 | 47篇 |
1992年 | 29篇 |
1991年 | 32篇 |
1990年 | 21篇 |
1989年 | 39篇 |
1988年 | 19篇 |
1987年 | 10篇 |
1986年 | 1篇 |
1985年 | 1篇 |
1983年 | 1篇 |
1980年 | 2篇 |
排序方式: 共有4682条查询结果,搜索用时 718 毫秒
941.
采用单晶硅电池制备两块实验组件A和B,在高温高湿高偏压的条件下进行电势诱导衰减实验。电致发光(EL)缺陷图显示,随着测试进行,两块组件都出现了微裂、断栅等电池缺陷;伏安(IV)性能测试结果显示,电势诱导衰减测试192 h后,实验组件A和B最大功率衰减分别为19.34%和11.02%,表明实验组件在高温高湿高偏压的环境下产生漏电流,导致Na+由玻璃向电池迁移,从而影响电池的性能,这也是实验组件性能发生衰减的主要原因。 相似文献
942.
提出了一种采用MCS-8098单片机控制的柴油机数字式电子调速器.通过单片机对柴油机转速进行数字PID调节,克服了传统机械式调速器的许多缺点.实验表明该调速器能够满足大多数中高速柴油机不同工况下的调速要求. 相似文献
943.
论述了PID自校正预测控制器的一种简单设计方法。其主要内容有:内模控制原理;基于内模原理构成d步超前预测控制器;根据d步超前预测信号,设计了PID自校正预测控制器。仿真结果表明,这种控制技术是有效的。 相似文献
944.
介绍了笔者开发研制的FUZZY—PID双模定量给料电子皮带秤控制器,阐述了该控制器的控制算法和硬件软件设计。 相似文献
945.
魏立力 《宁夏大学学报(自然科学版)》1997,18(1):51-54
设{Xt=(X1t,X2t,…,Xpt}t=1,2,…,n}是矩形区域D={x=(x1,x2,…,xp)│αi≤xi≤bi,i=1,2,…,p}上的均匀分布的样本,X(1),X(2),…,X(n)是X1,X2,…,Xn的次序统计量。 相似文献
946.
本文将桩的波动方程考虑为线性的,而将埋入上中一端的边界条件考虑为非线性的,用摄动法对稳态激励进行响应分析.求出了桩一土系统动力学方程的近似解析解,为桩基的无损检测和地震分析提供了新的理论依据. 相似文献
947.
柳祖汉 《湖南科技大学学报(自然科学版)》1992,(1)
湘,桂两省栖霞组中的生物化石常以一定的组合类型出现,各种生物化石组合的形成都受到各种环境因素控制,因此它们具有指相意义。多种组合的存在证明了栖霞期沉积环境的多样性。对化石组合的描述和古生态分析作出其沉积环境的推论,研究这些化石组合的时空分布规律则得出该地区岩相古地理概貌。图8,参7。 相似文献
948.
本文利用非线性泛函分析中拓扑度的理论,讨论了 n 维非自治系统x=A(t)x 1/λg(t,x).x∈R~n (1)并在系统(1)对应的齐次方程x=A(t)x x∈R~n (2)无非平凡周期解的情况下,得到系统(1)存在三个周期解的充分条件。 相似文献
949.
离散型社会经济发动机的暂态模型 总被引:3,自引:0,他引:3
王浣尘 《上海交通大学学报》1992,26(5):31-36
本文建立了社会经济发动机的离散型暂态模型.阐述了该模型的暂态特性,讨论了两种稳态之间的过渡过程和阶跃响应的特征.这对深入研究社会经济发展过程并揭示其宏观动态规律有着极其重要的理论意义和实际意义. 相似文献
950.
为磨平钢坯细微缝隙的修磨机器人(SGR)提出了一种PID控制法。这种控制法利用前馈力矩作为总体补偿和一个反馈力矩校正轨线跟踪误差,其优点在于它的积分作用消除了机器人的稳态跟踪误差。最后,给出了SGR机器人的计算机仿真结果,验证了此控制法的有效性。 相似文献