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871.
机床主轴系统采用油膜阻尼器时,若参数设计合理,主轴轴端振幅降低程度可接近最佳阻尼效果,同时不致因油膜阻尼器存在制造误差而减小主轴共振频率的提高幅度,从而保证了机床主轴系统中油膜阻尼器的工作可靠性。  相似文献   
872.
由于规范中用以计算动位移的动荷载与实际情况有一定出入,为了找出最主要的垂向动荷载,并提出计算厂房结构垂向动位移的方法,根据原型观测资料结合信号分析技术分析了水电站正常运行时尾水脉动、水轮机顶盖压力脉动、项盖垂向振动、推力轴承垂向振动、下机架基础垂向振动和机墩顶部垂向振动之间的位移与频率关系,并详细阐述了水电站厂房结构内的动荷载情况,指出各种动荷载可能产生的作用及影响,对某些荷载的量级做了初步估算,进而找出最主要的垂向动荷载——轴向水推力的脉动.结果表明,顶盖压力脉动与尾水脉动是轴向水推力脉动的主要原因,规范规定的垂向动荷载偏大.最后,基于实测资料对厂房结构进行三维有FIt元反馈分析,提出了一种计算厂房结构垂向动位移的方法。  相似文献   
873.
基于分布质量模型的Riccati传递矩阵法,导出了轴系频响函数的计算公式。通过理论分析及具体算例的数值比较,表明该法应用于轴系频响函数的计算,具有计算简便、精度高、与划分单元数目无关等优点,是一种较为理想的计算轴系频响函数的新方法。  相似文献   
874.
小白河二级水电站最大水头333m,为目前国内在建电站高水头高转速混流式机组之一。电站首次应用目前国内各项性能指标比好的转轮混流HL715—52到实际中,并对主要部件转轮、过流部件材料及加工工艺作了要求,对坑防汽蚀也采取了一定的措施。  相似文献   
875.
利用基于有限体积法的计算流体力学软件FLUENT对插齿机主轴液压轴承的流场进行三维数值仿真,计算出轴承的动静态承载能力、流量、油膜刚度,分析并得出了相关轴承结构参数对液压轴承静态特性的影响规律.结果表明:当主轴静止时,随着偏心率的增大,承载能力随之增大,静态刚度逐渐减小;低速旋转时,承载能力和刚度均随着偏心率的增大而增大;当主轴在高转速大偏心率时,存在动压效应,并且动压效应对承载能力的影响不可忽略.分析结果可以为静压轴承的设计和优化提供新的计算方法和参考依据.  相似文献   
876.
水轮机蜗壳内流动的数值研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
在分析研究现有的水轮机蜗壳设计理论的基础上,对蜗壳在不同工况下的内部流动情况进行了三维不可压定常粘性流动的数值模拟。基于N-S方程和标准的κ-ε模型,采用贴体坐标、非结构化网格和SIMPLE算法,对蜗壳内部流动进行了计算分析,其结果与实验值吻合,可作为蜗壳优化和固定导叶设计、改型的依据。  相似文献   
877.
精密机床主轴多目标优化设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立较为接近主轴系统实际情况的力学模型,选择易于在微机上实现分析计算和优化的数学方法,建立多支承变截面机床主轴系统静特性参数分析与优化及计算机模拟的通用程序。  相似文献   
878.
尾水管压力脉动的模拟与现场实测   总被引:4,自引:1,他引:4  
通过求解包括导叶、转轮、尾水管3大过流部件在内的水轮机流道内的三维不稳定Reynolds平均Navier-Stokes方程,获得了不同开度部分负荷下的尾水管压力脉动特征和涡带特征。计算采用了RNGk-ε模型。对所计算的水轮机,在尾水管进人门中心对压力脉动进行了现场实测。计算与实测的比较表明,在开度为65%~80%的范围内,计算所得涡带压力脉动低频频率与实测值吻合良好;在80%左右开度下,幅值预测也很准确,但65%左右开度下,幅值偏差略大;结合尾水管内涡带运动特征,对计算方法进行了评价:由于所采用的k-ε系列模型为统计模型,计算的压力脉动未能反映实测中出现的高频成分。  相似文献   
879.
基于主轴电流的铣削力间接测量方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
从数控机床主轴系统的传动机理出发,结合交流伺服电机的控制理论,推导出了主轴电流间接测量铣削力的理论依据,并且提出用三相电流的均方根值表示等效的直流电流,省去了复杂的d-q坐标变换.通过对实验获得的主轴电流和力信号的时域和频谱分析,发现了两个信号在时域上存在滞后,而在频域上存在对应关系,并利用相关函数计算出了时延,证明了切削力与主轴电流之间的强相关性,可以通过监测电流间接测量切削力.  相似文献   
880.
针对现有液体静压主轴运动误差分析及优化的不足,基于液体静压主轴的结构参数,建立了主轴运动误差的动力学模型,定量分析了在不平衡质量作用下主轴转子不同转速下的动态参数变化规律。以主轴运动误差数学模型作为目标函数,以主轴系统参数作为设计变量,采用遗传算法对液体静压主轴系统的运动误差进行优化分析。单一因素优化分析时,主轴系统径向误差运动x、y、主轴倾角θ的优化效率分别为41.22%、25.21%、66.16%,多目标优化时效率为4.7%。优化后的主轴运动精度都有了显著的提高,并得到了提高液体静压主轴运动精度的结构参数组合。  相似文献   
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