首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   617篇
  免费   23篇
  国内免费   21篇
系统科学   22篇
丛书文集   22篇
教育与普及   9篇
理论与方法论   7篇
现状及发展   6篇
综合类   595篇
  2024年   3篇
  2023年   16篇
  2022年   16篇
  2021年   13篇
  2020年   21篇
  2019年   13篇
  2018年   16篇
  2017年   17篇
  2016年   6篇
  2015年   26篇
  2014年   43篇
  2013年   33篇
  2012年   45篇
  2011年   37篇
  2010年   24篇
  2009年   30篇
  2008年   41篇
  2007年   22篇
  2006年   24篇
  2005年   21篇
  2004年   22篇
  2003年   18篇
  2002年   15篇
  2001年   15篇
  2000年   16篇
  1999年   10篇
  1998年   9篇
  1997年   11篇
  1996年   13篇
  1995年   10篇
  1994年   9篇
  1993年   4篇
  1992年   7篇
  1991年   10篇
  1990年   4篇
  1989年   4篇
  1988年   7篇
  1987年   5篇
  1986年   3篇
  1985年   1篇
  1982年   1篇
排序方式: 共有661条查询结果,搜索用时 298 毫秒
151.
介绍了智能型乳化液泵站可调倾角平板车研制项目的基本情况,探讨了可调倾角平板车的工作原理、性能及特点,阐述了可调倾角平板车的安装与操作。  相似文献   
152.
153.
根据螺旋桨桨叶加工工艺过程的要求,编制了计算机辅助工艺生成程序,实现了工艺参数的计算机自动生成,用优化方法求取了桨叶加工过程的最小打磨量,并根据工艺要求生成各种形式的报表,从而大大提高了加工过程的效率。  相似文献   
154.
测量了FCS101铁电液晶螺距与场强的关系,同时给出了理论分析,数值计算结果与实验数据吻合得较好。  相似文献   
155.
为了研究异质无标度网络上个体的动态博弈行为及其合作稳定性,引入可调的记忆长度参量,提出了一种新的基于可调记忆长度的雪堆博弈演化模型.发现:当损益比r<0.5(r>0.5)时,随着此参量的增加(减少),网络中大度(小度)节点具有较长记忆长度时,无标度网络个体的合作频率与纯合作频率逐渐上升,并且使个体间的合作稳定性增强,利于合作的巩固.  相似文献   
156.
当飞行器处于高超声速飞行状态时,其外部会形成等离子体鞘套。等离子体的存在会使飞行器上的天线发生阻抗失配,导致谐振频率偏移以及回波损耗的增加。通过不同速度、高度等条件下等离子体密度的数值预测,进一步估算对天线谐振频率偏移等性能的影响。考虑到元器件的电抗在L波段的寄生效应,利用广义连接网络的方法,对匹配网络设计和优化,完成等离子体环境下的天线阻抗调谐。实验表明,通过改变匹配网络中变容管的容值,等离子体环境下天线的输入阻抗可以被调节,从而复原谐振频率、降低回波损耗、恢复通信性能。  相似文献   
157.
螺旋桨是轮船的推进器,一旦被杂物缠绕,船就会越行越慢,甚至停滞不前。我想设计一种由安全罩和刀片绑成的防缠绕安全装置。  相似文献   
158.
本文基于笔者多年从事火力发电厂发电机组的安装工作经验,以某火电厂汽轮机安装为研究对象,分析了高中压及低缸的安装流程,重点探讨了可调固定器的安装,全文是笔者长期工作实践基础上的理论升华,相信对从事相关工作的同行有所裨益。  相似文献   
159.
利用石墨烯的电导率可调特性设计了一种超宽带可调超材料吸波体。模拟计算了不同石墨烯费米能级时吸波体的吸收率,结果表明,当石墨烯费米能级为0.7 eV时,吸波体在1.74 GHz ~10.44 GHz 的吸收率保持在90%以上,实现了电磁波的超宽带吸收;当改变外加电压使石墨烯的费米能级从0.7 eV逐渐减少到0 eV时,吸波体在1.74 GHz~10.44 GHz的吸收率逐渐下降,其调制深度可达53.8%,实现了吸收率可调的功能;通过对表面电流分布进行仿真与分析,阐述了其电磁波宽带吸收及吸收率可调的机理;模拟分析了石墨烯费米能级为0.7 eV时,入射波极化状态和入射角度对吸波体吸收特性的影响,结果表明,由于结构单元的旋转对称性,吸波体的吸收特性具有极化不敏感的特点;随着电磁波入射角度的增大,其吸收率逐渐降低。  相似文献   
160.
为解决电动化底盘主动悬架系统车身高度或可调阻尼的单独控制问题,改善车辆的整车减振性能,提出了一种车身高度与可调阻尼集成控制的主动悬架集成控制系统,以空气包取代传统的螺旋弹簧,以阻尼分级可调的减振器取代传统减振器,车身高度控制在正常车高模式、车身升高模式和车身降低模式之间切换,可调阻尼控制在软压缩软回弹模式、硬压缩软回弹模式、软压缩硬回弹模式和硬压缩硬回弹模式之间切换。进行了不同模式下车速为60 km/h工况下的蛇行试验实车道路测试,并分析了主动悬架集成控制系统对整车动态特性的影响。结果表明,不同模式下的方向盘转角分别为74.515 0、69.603 2、66.315 8和65.890 7 deg,方向盘转矩分别为4.523 8、4.440 0、4.594 4和4.470 9 N·m,车身侧倾角分别为3.210 3、3.089 9、2.987 7和3.195 8 deg,车身横摆角速度分别为16.790 1、15.925 9、15.108 0和15.149 9 deg/s,侧向加速度分别为0.570 0、0.548 8、0.530 9和0.541 8 g;车身高度与可调阻尼集成控制系统实现了主动悬架系统与整车的良好匹配,提升了车辆的综合性能;验证了主动悬架系统集成控制策略及其结构设计的可行性。对车辆底盘集成控制系统的设计及控制策略的研究具有重要的理论研究价值和工程应用前景。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号