全文获取类型
收费全文 | 3819篇 |
免费 | 69篇 |
国内免费 | 86篇 |
专业分类
系统科学 | 91篇 |
丛书文集 | 198篇 |
教育与普及 | 101篇 |
理论与方法论 | 15篇 |
现状及发展 | 8篇 |
研究方法 | 1篇 |
综合类 | 3560篇 |
出版年
2024年 | 7篇 |
2023年 | 28篇 |
2022年 | 36篇 |
2021年 | 53篇 |
2020年 | 50篇 |
2019年 | 44篇 |
2018年 | 19篇 |
2017年 | 33篇 |
2016年 | 43篇 |
2015年 | 93篇 |
2014年 | 207篇 |
2013年 | 207篇 |
2012年 | 273篇 |
2011年 | 258篇 |
2010年 | 222篇 |
2009年 | 212篇 |
2008年 | 230篇 |
2007年 | 197篇 |
2006年 | 147篇 |
2005年 | 141篇 |
2004年 | 117篇 |
2003年 | 107篇 |
2002年 | 139篇 |
2001年 | 127篇 |
2000年 | 101篇 |
1999年 | 109篇 |
1998年 | 78篇 |
1997年 | 117篇 |
1996年 | 98篇 |
1995年 | 76篇 |
1994年 | 78篇 |
1993年 | 63篇 |
1992年 | 42篇 |
1991年 | 59篇 |
1990年 | 46篇 |
1989年 | 51篇 |
1988年 | 30篇 |
1987年 | 21篇 |
1986年 | 10篇 |
1985年 | 1篇 |
1984年 | 2篇 |
1980年 | 2篇 |
排序方式: 共有3974条查询结果,搜索用时 0 毫秒
151.
152.
陆培民 《福州大学学报(自然科学版)》2011,39(6):851-856
基于光学元件、分别囚禁于两个远距离腔中的两个(∧)-型的三能级原子、交叉克尔非线性介质和常规光子探测器,提出一个利用交叉克尔非线性介质实现两原子受控相位门的有效方案.该方案的优点是在LambDicke极限下,不需要探测器同时相应且具有很高的成功几率.这些器件在目前的实验条件下易于实现. 相似文献
153.
针对如何避免推溜时飘底的问题,对ZF8000/20/38型液压支架推溜工况进行了受力分析,并采用MATLAB软件对推溜联接参数进行了优化,使推移千斤顶能够有效地完成推溜,从而提高煤矿的经济效益。 相似文献
154.
针对智能控制器机构进行了局部改进:磁通变换器的改进与优化、MCR接通分断与越限跳闸的优化和改进、锁定与保护机构的改进优化、微动开关位置与数量的改进与优化等。综合考虑成本、精度、实时性等多方面因素,研究分析了新型的智能控制器机构。这种控制器使智能控制器的测量、保护、质量、成本、机构零件参数、功能技术参数等方面得到进一步改良。改进后的智能控制器机构可以更精确执行所要完成的步骤,减少动作总时间,同时降低产品成本。为了解决客户提出的问题和产品不足,对此产品进行重新设计。断路器工作的可靠性与稳定性得到了提高,还完善了保护功能,断路器的响应速度得到提高。 相似文献
155.
郭四稳 《广州大学学报(自然科学版)》2006,5(6):19-22
软件技术的发展,使得数学公式可视编辑非常方便,W ord的公式编辑器更是深受用户喜爱.但目前的公式编辑器一般只对数学类支持较好.文章在对比各类公式编辑软件的基础上,提出了基于动态作图的图形符号编辑模型.针对化学符号的特殊性,给出了动态作图的面向对象设计,实现了化学符号可视化编辑. 相似文献
156.
高精度、大口径光学元件的需求量与日俱增,传统铣磨-研抛-修形工艺路线因其较低的加工效率面临挑战.为提高光学元件制造效率,使其能快速达到最终修形工序的入口条件,本文将柔性砂带磨削工具引入光学确定性加工.通过研究光学元件控时磨削材料去除机理,提出一种新的材料去除方法,通过控制关键加工参数,成功获得了高效可控的去除函数.根据理论分析搭建了光学元件控时磨削样机,在一块200 mm×200 mm的平面微晶玻璃上进行控时磨削实验.结果表明面形误差由2.31μm PV、0.38μm RMS收敛至1.76μm PV、0.27μm RMS,过程用时仅53 min,效率为同尺寸磁流变抛光轮的10倍以上.控时磨削在修形同时可将微晶玻璃的毛面迅速抛亮,满足波面干涉测量要求.结果验证了光学元件高效控时磨削方法误差收敛的可行性,有望大幅缩短最终修形工艺前的研磨抛光加工周期. 相似文献
157.
针对磨机更换衬板所用的液压重载机械臂,建立了三维模型,采用有限元方法对其静态和模态进行仿真.考虑了液压油的影响,计算了液压缸的等效刚度,得到了机械臂的应力、变形分布云图以及固有频率和振型,仿真结果与液压缸视为刚性时的结果相比,更合理,为机械臂的设计提供了理论依据.本文采用的方法为液压机械臂的分析和仿真提供了一种新的方法... 相似文献
158.
对原有DS4液压实验台进行了改造,运用传感器和数据采集系统取代传统的人工测量.系统引入4路压力传感器和1路流量传感器以自动检测压力和流量值,运用数据采集卡实时采集相应信号,运用LabVIEW自行编制多通道数据采集系统实现实时数据显示和数据存储,在实验完毕后可检索得到实验过程中的详细数据并以报表展示.最终结果表明系统可同... 相似文献
159.
This paper presents a new designed miniature six DOF (degree of freedom) force/torque sensor. This sensor is fully integrated with a micro DSP (digital signal processor), so all the signal conditioning, A/D, decoupling, digital-signals serial output are performed in the sensor. Some experimental results are presented to demonstrate the capability of the proposed design. Finally, a neural network was used for decoupling the interacting signals, compared with the conventional method using the inverse matrix, this new method is more accurate. 相似文献
160.
对空间3-TPS并联机床的静平衡问题进行了理论分析及仿真优化.首先分析了机床自重产生的惯性力(力矩)对机床所造成的影响及驱动杆在整个工作空间中的输出力变化规律,然后采用液压平衡法和弹簧法平衡并联机床自重所造成的惯性力(力矩),最终大幅度降低了机床三驱动杆的输出力,实现了并联机床静平衡的目的. 相似文献