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《河南科技大学学报(自然科学版)》2017,(4)
针对福州某公司新能源汽车电池散热风扇轴向振动较大的问题,研究了散热风扇系统的减振技术。分析了影响风扇轴向振动的因素,采用INV3160型智能信号采集仪和数据采集分析(DASP)软件对风扇样机进行了振动测试试验,得出影响风扇轴向振动的最大因素是直流无刷电机的换相脉动和齿槽脉动。对风扇减振结构进行了改进设计,对外转子电机进行齿面开槽,并通过试验对改进前后的结果进行对比。试验结果表明:改进减振结构后,在低转速时,直流无刷电机的换相脉动和齿槽脉动总的功率谱幅值可降低50%以上;齿面开槽后,轴向振动的谐波幅值下降幅度达45.8%,可有效减小直流无刷电机的高频转矩脉动对风扇振动的影响。 相似文献
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直流无刷电机控制系统的建模与仿真 总被引:12,自引:0,他引:12
为了验证各种控制算法、控制策略和电机参数设计的合理性,基于Matlab/simu—link仿真平台构建了整个三角波PWM控制直流无刷电机控制系统的仿真模型,并详细介绍了控制系统的各个子模块。从直流无刷电机基本的磁链方程入手,分析了两相导通三相六状态星形方波直流无刷电机的运行模式。仿真结果表明,该控制系统模型具有转速、转矩响应好和仿真速度快的优点。 相似文献
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在了解直流无刷电机的结构、运行原理以及调速指标的基础上,分别对直流无刷电机采用单闭环PID调速控制、PWM调速控制以及双闭环PID控制.比较了在三种控制方法下直流无刷电机的运行特性.Matlab/Simulink仿真结果表明,与传统的单闭环PID调速系统和PWM调速系统相比较,本文提出的基于双闭环PID调速的控制系统具有更好的鲁棒性、动静态响应,达到了较好的控制目标. 相似文献
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介绍了以摩托罗拉公司的专用控制芯片MC33035、MC33039为核心构成的应用于绕线机单片机控制系统上的直流无刷电机控制器的设计。 相似文献
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为了提高直流无刷电机的控制效果,使控制更精确,本文以TMS320F2808为控制器,设计了直流无刷电机控制系统,主要包括系统的硬件电路,电机的控制方法和设计,并给出了系统的软件流程图,研究结果验证了该系统的优越性,不仅控制精度高,还具有良好的静态和动态性能,可靠性高,有较好的使用价值。 相似文献
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介绍了一种基于Freescale DSP56F805的直流无刷电机控制系统.56F805芯片将卓越的处理能力和控制器外设功能集于一身,为控制系统应用提供了一个理想的解决方案.本文简述了实现该控制系统的硬件设计方案、控制策略及软件结构. 相似文献
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采用DSP技术及57BL-0730N1直流无刷电机实验平台,设计开发了一套基于DSP的无刷直流电动机转速开环与闭环PWM控制系统.采用C语言进行算法编程,给出了霍尔信号计算程序.系统模块较少,结构简单,在EL-DSPMCKIV平台上进行了测试,有效实现了开环与闭环的控制. 相似文献
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本文利用Z源变换技术实现直流母线升压和直流无刷电机调速一体控制,将原来的二级系统变为一级系统并且允许上下桥臂直通,提高了系统能量使用的效率.采用仿真软件对直流母线升压和直流无刷电机控制的算法进行仿真,结果证实该算法有效,达到预期目标. 相似文献
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同步发电机整流系统的建模 总被引:3,自引:1,他引:3
为分析同步发电机整流系统的运行稳定性,给出了系统简化模型。为考虑换相重叠,超瞬变电感从电机中分离出来,带整流负载的三相同步发电机数学模型只计及转子回路磁链的直流分量。忽略了交流侧和直流侧的谐波,整流器的数学模型利用开关函数。对三相同步发电机整流带反电动势负载系统的数学模型进行线性化,从而导出了发电机在直流侧的等效阻抗、系统等效阻抗和系统特征方程,利用它们可分析系统的稳定性。 相似文献
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针对直流电动机驱动控制系统中续流管功耗大、工作安全性低的问题,提出了基于同步续流原理的电动机驱动控制系统设计方案,建立了续流等效电路模型,并进行了仿真分析及实验研究。仿真分析及实验结果表明,采用MOSFET代替续流二极管进行同步续流,可有效地提高直流电动机驱动控制系统的效率,减小了控制系统的体积。 相似文献
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以电动自行车控制器为研究目标,采用Mierochip技术公司生产的PIC16F72单片机作为主控芯片,以额定电压为36V的永磁无位置传感器直流无刷电机为控制对象,实验解决了无位置传感器直流无刷电机的电流换向、过流保护以及实验样车的起动、调速和速度显示等问题。 相似文献
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永磁无刷直流电机换相转矩波动的分析研究 总被引:16,自引:0,他引:16
在考虑齿槽、永磁体结构的影响时,根据相绕组的实际感生电势,讨论了永磁无刷直流电机的换相过程.从一个新的角度分析了绕组换相引起转矩波动的原因,指出换相转矩波动不仅与电机绕组电流有关,还与换相时相绕组感生电势瞬时值、换相位置角、绕组参数等因素有关.通过数值计算结果说明了各因素对换相转矩波动的影响程度,为研究换相转矩波动的减小措施和永磁无刷电机的设计及控制提供了理论依据. 相似文献
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永磁式BLDCM交流伺服系统转矩脉动最小化 总被引:2,自引:0,他引:2
通过研究无刷直流伺服电机的转矩特性,提出用瞬态转矩控制法和重叠换相法消除磁通畸变和换相带来的转矩脉动.同时,把以上分析的原理用于交流伺服系统,以8098单片机为主控制单元,配合电流跟踪控制的PWM-GTR逆变器作为电源以及合理的软件和硬件组成无刷直流机伺服系统,实现了控制系统的全数字化.系统可以运行于速度伺服和位置伺服两种方式. 相似文献
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为解决永磁直流无刷电机转矩脉动大造成的作动器能耗高的问题,研究一种新型三闭环控制算法,外环采用电机转角PI控制,中间环采用转速PI控制,内环采用定子电流最优控制.基于Simulink建立14自由度整车模型和电机式主动稳定杆及其控制系统的仿真模型,仿真结果表明,控制算法能有效改善车辆的侧倾稳定性及乘坐舒适性,同时电机输出特性得到改善,系统能耗降低. 相似文献