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相似文献
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2.
球墨铸铁曲轴的激光热处理   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用自制的千瓦级曲轴激光热处理设备,对球墨铸铁曲轴进行了激光表面热处理,研究并探讨激光热处理的各种参数及曲轴表面状态对硬化深度、宽度、硬度、耐磨性及微观组织的影响,并给出一组较佳的工艺参数及试验结果。  相似文献   

3.
论述了球墨铸铁曲轴气体软氮化强化处理工艺及质量保证。  相似文献   

4.
进行了硬质合金-球墨铸铁复合铸造工艺试验,观察了结合区的显微组织,比较了硬质合金复合铸造前后的硬度。结果表明:采用合适的复合铸造工艺,可以保证这两种金属之间实现良好的冶金结合,硬质合金的组织及性能基本不发生改变。  相似文献   

5.
热喷涂技术及其在球墨铸铁曲轴修复中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了热喷涂技术的原理、方法及其在球墨铸铁曲轴修复中的具体应用.通过对热喷涂修复工件的具体方法的研究,找出适合球墨铸铁曲轴修复的热喷涂工艺,并且研究了曲轴修复后热喷涂层的组织和性能.结果表明,通过适当的热喷涂方法对球墨铸铁曲轴进行修复,可以得到满意的喷涂层组织和性能,有效延长曲轴的使用寿命。  相似文献   

6.
简述了无冒口工艺的设计原则、生产条件和对铁水质量的要求,同时还简述了无冒口工艺试验与生产验证,并对可能出现的若干问题进行了简要的分析与讨论。文章认为:该技术具有明显的经济效益,应当大力推广。  相似文献   

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8.
分析了QC4110柴油机曲轴现行铸造工艺与铸件缺陷的关系,设计了一个新的铸造工艺方案,实施后收到了良好的效果.  相似文献   

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浅议球铁曲轴生产   总被引:1,自引:0,他引:1  
生产高质量球铁曲轴件,除了从熔炼上下功夫外,更重要的是从铸型上下功夫,采用壳型填铁丸铸造这一特种方法,能在同样铁水的基础上生产出高质量球铁铸件。  相似文献   

12.
近些年,随着离心球墨铸铁管的迅速发展,墨铸铁管道尤其是大口径球墨铸铁管道的生产将也凸显了递增的态势。制备这类管道,模具种类繁多,制造成本过高这就限缩了管道带有的运用率,增添了制备的艰难程度。旧有的管件构架,会产出芯体浮动的倾向,增添了额外属性的铸件重量,产出废弃的管件;若选取了机械造型的手段,还会遇有尺寸的限缩,很难制备出偏大的管件。因此,有必要摸索新颖的铸件手段,来提升管件带有的运用实效。  相似文献   

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6BT高强度球铁曲轴试验与计算研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
将试验和有限元计算相结合,分析比较了东风康明斯6BT发动机由三种不同球铁型号材质所加工出的6BT曲轴的疲劳强度及安全系数,探讨不同的材质、不同的加工方法及强化工艺对6BT球铁曲轴性能的影响,为选择合适的球铁材料及提高6BT球铁曲轴的机械性能提供了依据。  相似文献   

14.
对宝鸡红光Z15生铁进行了全面分析,通过试验提出了利用红光Z15生铁代替本溪生铁制造QT600号的195型柴油机曲轴时应控制的主要工艺参数。  相似文献   

15.
介绍了为降低铝箔套筒的生产成本,用QT700-2球墨铸铁代替钢材以及相关化学成分,热处理及铸造工艺和相应研究结果,为本项研究的应用提供了全面参考。  相似文献   

16.
本文以4110型柴油机曲轴为对象,在不用冒口的条件下做了生产性试验,所采用的措施是:高刚度的干型;坚固的砂箱和锁紧装置;同时凝固的原则及接近共晶成分的铁水。试验中获得了显著的成效,主要表现在:中心缩松完全消除;曲轴本身的机械性能大大提高,特别是无缺口冲击值可成倍地提高;铸件成品率可接近80%。曲轴的尺寸在干型中是缩小的,但在湿型中却往往是胀大的,因此当采用湿型时,通常把缩尺取为1%的做法是不恰当的。中型曲轴用干型来生产是比较合适的。  相似文献   

17.
从断口学和材料组织与性能相关的角度对某轮主机墨铸铁曲轴的断裂事故进行了分析,通过分析断口形貌特征推断出曲轴的断裂过程,根据组织结构和化学成分的观测结果,指出曲轴的含碳量严重不足引起的墨球形态畸变,球径粗大和缩松等组织缺陷是导致其过早疲劳断裂的内在原因。  相似文献   

18.
以亚微米级TiC和CrxCy合金混合粉末为原料,采用激光合金化技术在球铁表面制备出耐磨、耐腐蚀、耐高温的合金化层.利用XRD,SEM,EDS等分析了激光合金化层的相组成及微观组织,并测试了激光合金化层的显微硬度.结果表明,合金化层表面平整,与基体形成了冶金结合.在激光功率、光斑直径一定的条件下,在400~1000 mm/min扫描速度范围内,合金化层厚度随扫描速度增加而减小,合金化层硬度随扫描速度增加而提高.激光合金化层中存在细晶强化和固溶强化等强化作用,大幅度地提高了球铁表面的显微硬度.  相似文献   

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铸造铁水的电渣精炼   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了电渣精炼铸造铁水的实验室和半工业性实验的结果。结果表明,电渣精炼过程的脱硫、去气、去夹杂对获得优质铁水,提高铸件质量有明显的效果。但脱磷效果不明显。精炼铁水球化效果好并可大量降低球化剂的消耗。因此,新工艺有可能代替传统的铸造铁水熔炼工艺。  相似文献   

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