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相似文献
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1.
为了解决异步电机软起动仿真中,因电机模型不准确带来的误差问题,通过对起动过程中电机等效电路参数变化规律的研究,提出一种变参数异步电机模型用于软起动仿真.该模型基于异步电机工作原理,直接通过电机铭牌额定数据估算起动和稳态时的等效电路参数,其中转子电阻和转子漏抗在起动过程中随转速的上升而变化,确保在关键运行点上的电机仿真计算性能与真实电机基本一致.在Matlab中建立了变参数异步电机和软起动仿真模型,对16 MW样机进行电流斜坡起动仿真,起动时间与现场实际起动时间的误差不超过3%.实验证明,该模型简单易行,且具有较高的精度,可以有效地模拟异步电机起动过程.  相似文献   

2.
考虑到软起动过程中电机和调压装置模型参数的变化及电机负载类型的多变性,导致经典PID难以实现软起动全过程的最优控制,提出了一种单神经元自适应PID控制算法。该算法以经典PID为基础,既保留了神经网络控制的优点,又简单易行。仿真结果表明,该控制算法不仅动态特性优良,且具有较好的适应性和鲁棒性。  相似文献   

3.
张琦 《科技信息》2011,(27):95-96
利用MATLAB中的SIMULINK仿真软件模块搭建了高压异步电机直接启动控制的仿真模型,重点搭建了高压异步电机软启动仿真模型,并对仿真结果作了详细的分析。仿真结果表明软起动控制可以有效地减小高压异步电动机的起动电流,使电机平稳起动。  相似文献   

4.
随着工业的发展,控制系统复杂程度的不断加大,参数随机多变,传统PI速度控制器已经不能满足系统对性能的要求,在传统PI速度控制器基础上,根据模糊控制理论,设计了模糊PI控制器,利用MATLAB/Simulink进行传统PI控制器和模糊PI控制器的仿真,对比仿真结果说明模糊PI控制器具有更加好的稳定性和鲁棒性.  相似文献   

5.
6.
一种新的PI调节器在交流解耦控制系统中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
由于传统的PID调节器存在不可忽略的缺点,如退饱和超调现象,于是对它的结构做简单变化,设计出一种新的PI调节器结构,并根据电机内部的实际参数,用MATLAB软件对系统进行仿真,仿真结果表明,这种新的调节器算法具有一定的可行性。  相似文献   

7.
利用异步电机全阶数字模型 ,对交流异步电机变频调速系统 ,推导出了适合SIMULINK动态仿真的电压型SPWM变频器的数字模型 ,并结合具体实例得到了仿真实验结果。  相似文献   

8.
随着工业控制对象的复杂程度不断加深,特别是遇到系统的规模庞大,结构复杂,变量众多,加之参数随机多变,参数间又存在强耦合或系统存在大滞后,在这些情况下,传统PI控制不能满足系统对性能的要求.本文在建立三相异步电机数学模型和传统的转速PI调节器的基础上,提出一种基于模糊自整定PI转速调节器,并利用MATLAB仿真软件进行了建模和仿真,逆变器由SVPWM控制,仿真结果表明基于模糊自整定PI的控制比传统PI在转速效应方面有较好的控制效果.  相似文献   

9.
利用异步电机全阶数学模型,对交流异步电机变频调速系统,推导出了适合SIMULINK动态仿真的电压型SPWM变频器的数字模型,并结合具体实例得到了仿真实验结果。  相似文献   

10.
本文主要提出应用MCS-51系列单片机8031实现直流传动系统速度环、电流环双PI调节器与文[2]不同的硬软件设计方法。着重介绍提高运算精度和运算速度、数据处理及数字给定等具有特色的设计方法  相似文献   

11.
目的给矢量控制的异步电机工程设计提供理论依据及必要的系统参数。方法根据异步电机三相坐标系下数学模型,运用转子磁场定向矢量控制原理,在MATLAB/SIMULINK平台上搭建了异步电机矢量控制仿真模型。结果仿真结果表明,该矢量控制系统能迅速响应负载转矩变化,具有良好的动静态性能。结论异步电机矢量控制系统结构简单,控制精度高,可满足实际工程中交流调速的高性能要求。  相似文献   

12.
基于自抗扰控制器的异步电机矢量控制   总被引:17,自引:0,他引:17  
针对异步电机的高性能鲁棒问题,采用自抗扰控制理论,设计并实现了基于自抗扰控制器的异步电机矢量控制方案。将电机模型中的耦合项及参数摄动视为系统扰动,采用扩张状态观测器进行观测并加以补偿,简化了系统结构,提高了响应速度。为减小运算量,对自抗扰控制器的典型结构作了简化处理,使控制周期缩短约1/2,提高了实时控制性能。仿真和物理实验表明,该文研究的基于自抗扰控制器的矢量控制系统,在70%额定负载突卸情况下的动态速升仅为0.8%,动态性能优异,对转子参数变化也具有较强的鲁棒性。  相似文献   

13.
基于DSP设计并实现了一种抗饱和的数字PI调节器,将其应用于BUCK变换器的电压、电流双闭环系统设计中,并在一台功率为5.5KW的实验样机上进行了实验研究.实验结果表明:该变换器具有良好的静态、动态性能,验证了该PI调节器设计的有效性.  相似文献   

14.
介绍了矢量控制系统中常用的几种坐标变换 ,用MATLAB实现坐标变换运算 ,并构建交流电机数学模型 ,可以方便的用于电机及其控制系统的研究 ,以Y型电机为例 ,给出了仿真结果 ,结果分析表明模型的有效性  相似文献   

15.
异步电机间接转矩自控制(ISC)中转矩比例积分(PI)调节器和磁链比例(P)调节器的存在降低了系统的可移植性.该文根据同步旋转坐标系下异步电机数学模型和磁链、转矩变化规律,提出了一种直接根据转矩和磁链误差计算磁链幅值增量、磁链相位暂态增量的新颖ISC算法.磁链相位的稳态增量可以根据转矩、转子磁链和电机转速得到.算法中对转矩误差信号进行了滑动平均数字滤波,实现了稳态时给定空间电压矢量的连续调节.该算法计算过程不涉及旋转变换,简单方便,而且不使用PI/P调节器,便于移植,同时保持了传统直接转矩控制动态响应迅速的优点.仿真和实验结果表明该算法具有良好的转矩和电流控制性能.  相似文献   

16.
徐志佳 《山西科技》2013,28(5):69-71
速度的闭环控制一直是矢量控制研究的核心环节。提出了一种带滤波环节的模型参考自适应系统(MRAS)转速估算方法,并在MATLAB7.0平台下仿真验证其可行性。  相似文献   

17.
对三相异步电动机软起动方法进行研究.采用AT89C2051微处理芯片为核心的电子电路,实现三相异步电动机平稳软起动,降低起动电流,限制起动转矩;并对电动机的欠流、过载等进行监测报警.延长了电动机的使用寿命.  相似文献   

18.
在我国现代的工业控制领域,电动机的软起动控制是极其重要的一个环节,由于其具备冲击电流小、起动平稳、节能和无触点等特点,在电气传动中得到广泛的应用.由此可见,软起动装置进行一定的研究是非常必要,本文就电动机软起动装置的问题进行了相应的研究  相似文献   

19.
高永生 《甘肃科技》2005,21(8):100-101
以AT89C2051单片机核心,通过单片机输出时序脉冲序列,控制双向晶闸管导通角的大小,来改变电动机起动电压的大小实现电动机软起动。起动结束后,用接触器短接晶闸管,电动机投入正常运行,此时单片机控制系统实时检测电动机电压电流,实现电动机的各种保护和故障报警,从而提高电动机起动性能,并保证电动机安全可靠地运行。  相似文献   

20.
赵杰  丁锐  丁彦 《科技信息》2007,(29):248-250
随着科技进步和信息技术的迅猛发展,电网供电质量越来越受到人们的重视。在电压凹陷、电压波动和闪变、谐波、三相不平衡、频率偏移等电能质量问题中,电压凹陷是危害较严重的动态电能质量问题。晶闸管分级电压调节器(TVR)是进行电压凹陷的动态补偿的有效装置。本文在深入研究瞬时无功功率理论和基于该理论的检测方法后,采用了基于d-q变换算法的晶闸管电压调节器电压快速检测方法;并在Matlab仿真平台上搭建了TVR的电压凹陷检测算法仿真模型,仿真结果验证了基于d-q变换算法的电压检测方法能够很好的满足TVR的动态电压检测要求。  相似文献   

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