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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 131 毫秒
1.
用恒变形U形试件应力腐蚀试验、电化学极化和AES分析法研究了1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢在室温H2S水溶液和90℃的H2Se+0.6mol/LNaCl水溶液中的应力腐蚀破裂,两种条件下都发现了台阶状的应力腐蚀裂纹。90℃时的破裂由〔Cl〕导致的阳极溶解机理控制,沿夹杂物/基体界面及轧制方向晶界的择优溶解导致台阶状裂纹。在室温无NaCl的H2S溶液中,破裂机理为氢致开裂,塑性变形造成的局部硬度增高可能是破裂的诱因。  相似文献   

2.
通过试验表明,干切削奥氏体不锈钢1Cr18Ni9Ti,切削速度在0.33 m/s左右,摩擦系数μ最大,积屑瘤最高,切屑变形系数_l和切削力F_z最小,且与切削速度量驼峰性规律变化;随走刀量增加_l和μ有规律地减小,F_z增加;随前角γ_o增大μ增大而_l及F(?)却有规律地减小;给出用“量纲分析-二次通用旋转组合设计”综合试验法求得的计算切削力的经验公式: F_z=8.65×10~(12)α_p~(0.202+0.215nv)f~(-0.92+0.071nα)_pV~(-1.74),N。  相似文献   

3.
研究H_2S对1Cr18Ni9Ti在NaCl溶液中应力腐蚀的影响。通过闭塞电池法和化学分析法,用不同浓度H_2S对多种浓度NaCl溶液进行条件试验,研究表明:溶液在中性和弱碱性的范围内,由于金属表面上生成一层较稳定的FeS膜,该膜对氯化物的应力腐蚀有一定延缓作用,随着介质不断酸化,FeS膜开始溶解,当FeS膜完全溶解后,硫化物对氯化物的应力腐蚀起促进作用。  相似文献   

4.
在室温下研究了奥氏体不锈钢在H_2SO_4-NaCl溶液中的应力腐蚀开裂敏感性.结果表明,应力腐蚀受外加电位和氯化物浓度的影响.在2.5(H_2SO_4)-0.2~0.6mol·dm ̄(-3)(NaCl)溶液中发生穿晶型应力腐蚀开裂,在极化曲线的活化。钝化过渡区电位区间发生腐蚀开裂。应力腐蚀开裂可归因于位错的滑移台阶出现而导致钝化膜的破裂,再经过选择性电化学溶解而产生.  相似文献   

5.
通过慢应变速率拉伸试验,在超临界水环境中研究了溶解氧和温度对06Cr17Ni12Mo2Ti不锈钢的应力腐蚀开裂倾向的影响规律. 试验结果表明:在含不同溶解氧量(0/200/2000μg·kg-1 ) 的450℃和550℃超临界水环境中,不锈钢都呈现出不同程度的应力腐蚀开裂倾向. 随着水中溶解氧含量的增加,不锈钢的应力腐蚀开裂倾向更为明显. 随着温度的上升,应力腐蚀开裂倾向反而会下降. 在含不同溶解氧量(0/200/2000μg·kg-1 )的650℃超临界水环境中,不锈钢只发生塑性断裂,未发现应力腐蚀开裂倾向,并且溶解氧对其影响也不是很明显.  相似文献   

6.
车削奥氏体不锈钢所用刀具最佳硬质合金牌号为798;刀具最佳几何参数为:γ_0=10~20°,α_(?)=8~12°、λ_s=-5~-12°和bγ_1=(0.10~0.14)mm,γ_(01)=-10~-12°、b_e=0.10mm;通过一次回归正交试验获得计算最优切削速度的经验公式:υ=357.9f~(-0.51)f~(-0.38)αp~(-0.24)。  相似文献   

7.
在慢应变速率拉伸过程中通过施加循环电位扫描及电位阶跃等不同的电位极化方式,研究了奥氏体不锈钢在酸性氯化物溶液中的应力腐蚀开裂敏感性,并利用SEM技术观察了断口形貌。结果表明,电位扫描速度和电位阶跃频率对裂纹萌生扩展起决定作用。相同电位范围内,电位阶跃比电位扫描导致更高的材料断裂敏感性。  相似文献   

8.
在慢应变速率拉伸过程中通过施加循环电位扫描及电位阶跃等不同的电位极化方式,研究了奥氏体不锈钢在酸性氯化物溶液中的应力腐蚀开裂敏感性,并利用SEM技术观察了断口形貌.结果表明,电位扫描速度和电位阶跃频率对裂纹萌生扩展起决定作用.相同电位范围内,电位阶跃比电位扫描导致更高的材料断裂敏感性.  相似文献   

9.
提出一种新的表面预处理剂,经这种预处理剂处理后的1Cr18Ni9Ti不锈钢能在NH_3+CO_2的气氛中进行软氮化,氮化层均匀,显微硬度值可达Hv1418。  相似文献   

10.
在室渐下研究了奥氏不锈钢在H2SO4-NaCl溶液中应力腐蚀开裂敏感性。结果表明,应力腐蚀受外加电位和氯化物浓度的影响。在2.5(H2SO4)-0.2~0.6MOL.DM^-3(NaCl)溶液中发生穿晶型应力腐蚀开裂,在极化曲线的活化-钝化过渡区电位区间发生腐蚀开裂。应力腐蚀开裂可归因于位错的滑移台阶出现而导致钝化膜的破裂。应力腐蚀可归因于位错的滑移台阶出现而导致钝化膜的破裂,再经过选择性电化学溶  相似文献   

11.
本文研究了1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢中出现的锯齿屈服现象的特征。试样经1327K固溶处理,其平均晶粒尺寸为0.05mm。拉伸试验温度范围为室温~973K;应变速率分别为1×10-4、5 × 10-4及2.5×10-3S-10。 试验结果表明:该钢的锯齿屈服现象发生在523~923K温区;按其特点不同,可截然分为523~673K及673~923K两个温区,其相应的出现锯齿屈服的激活能分别为32.7Kcal/mole及46.7Kcal/mole。可用“管扩散”机理来描述锯齿屈服过程;但两温区中与运动位错发生弹性交互作用的溶质原子气团不同:低温区可能为[Ni,Ti,C]复合气团,高温区则可能为[Cr,C]复合气团。  相似文献   

12.
采用等温方法测定了2Cr13Ni4Mn9钢碳化物开始析出曲线与发生晶间腐蚀所需最短时间曲线,研究了该钢在不同冷速下的晶间腐蚀行为;考查了冷变形量对晶间腐蚀的影响。结果表明,该钢碳化物开始析出曲线与发生晶间腐蚀所需最短时间曲线均呈“C”形,并可分别用方程 lgt=43.883-0.116T+7.779×10~(-5)T~2 lgt=40.037-0.109T+7.673×10~(-5)T~2来描述。由于该钢碳化物析出的孕育期短,因而晶间腐蚀敏感性强。固溶后的冷速对该钢晶间腐蚀倾向有强烈影响,冷变形对晶间腐蚀没有影响。  相似文献   

13.
0Cr18Mo2与1Cr18Ni9Ti异种不锈钢焊接工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对 0Cr18Mo2和 1Cr18Ni9Ti异种不锈钢采用手工电弧焊进行焊接 ,检验焊接质量 ,通过光学显微镜、扫描电镜(SEM)等手段分析焊接区的显微组织 ,测试力学性能。结果表明 ,焊接工艺规范合理 ,焊缝质量良好 ,其强度和韧性均达到母材的水平  相似文献   

14.
利用具有不同槽形参数和几何设计特点的四种新型可转位硬质合金刀片(CNMG120408-QM,CNMG120408,DNMG150608-15,SNMG120408-V1)进行了45号钢和奥氏体不锈钢ICrl8Ni9Ti的切屑处理对比研究。考察了难加工材料力学性能对切屑厚度、切屑卷曲和切屑折断的影响.分析了加工ICr18Ni9Ti时能实现有效切屑处理的适宜的刀具几何参数和断屑槽型。  相似文献   

15.
1Cr18Ni9Ti在酸性高锰酸钾去污中腐蚀行为的影响因素   总被引:1,自引:0,他引:1  
在酸性高锰酸钾去污体系中,采用单因素试验和正交试验,以深度腐蚀速率作为评价指标,探讨了酸洗中溶液组分、温度、流速及时间等因素对不锈钢腐蚀行为的影响规律;通过极差与方差分析,给出了各因素的主次顺序及其清洗去污过程中的优化结果。结果表明:各因素对腐蚀速率的影响大小依次是时间、流速、温度、KMnO4浓度及HNO3浓度;腐蚀速率最小时的去污工艺为:HNO3的质量分数20%、KMnO4的质量分数0.02%、温度70℃、静态去污及酸洗时间12h。  相似文献   

16.
制定不锈钢管道焊接工艺并通过工艺评定来测定工艺的可行性  相似文献   

17.
针对在1Cr18Ni9Ti基体上焊接Q235加热钢套中出现焊接裂缝的情况,通过对焊接材料的化学成分、力学性能及组织分析,找出生产中出现问题的根本原因,并提出具体解决方案。  相似文献   

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