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相似文献
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1.
黄炳诚 《科技资讯》2012,(4):120-120
2010年07月的一个雷雨天气,在220kV某变电站内,发生一起因雷击线路引发110kV106开关开关跳闸,并引起#1主变中压侧后备保护动作跳母联100开关及主变中压侧101开关。此次故障奇怪的地方在于110kV106开关在故障跳闸后,为何会引起#1主变中压侧后备保护动作跳母联100开关及主变中压侧101开关。下面就这一奇怪现象进行分析,并提出防范措施。  相似文献   

2.
吴申平  张云 《广东科技》2012,21(5):41+43-41,43
根据目前电力系统变压器的整定规定,220kV变压器的110kV侧后备保护未能完全发挥其后备作用,对于在110kV出线出口处发生相间故障时,主变保护不能快速的切除故障,大电流长时间流经主变,为防止对主变压器造成损害或对系统稳定造成破坏,通过采用在主变中压侧增加保护段的方法,来改善主变保护与出线保护的配合关系,保障了主变压器整定的"选择性、快速性、灵敏性"要求,保障了电网设备的安全,确保了电网的安全可靠运行。  相似文献   

3.
主要论述了500kV变电站的500kV侧、220kV侧、35kV侧系统中的母线、线路、变压器等设备发生故障时的主保护动作和动作后的跳闸对象.并且还对主保护动作后跳开故障点周围的断路器失灵不进行正确的跳开的问题提了保护解决的方案.然后在此基础上对发生后备失灵现象时的保护动作和级配关系进行论述.  相似文献   

4.
王灿  王渊明 《科技资讯》2014,(31):79-80
该文分析某110k V变电站主变10k V侧后备保护复合电压启动过电流保护动作,使低压侧断路器跳闸的情况,主要根据对10k V竹蓬线051断路器的保护动作信息、10k V茶厂线052断路器的保护动作信息以及1号主变10k V低后备保护动作信息的分析,最终得出动作原因为110k V大渡岗变电站10k V茶厂线、竹蓬线故障,两条线路的过流Ⅰ段保护均动作,但10k V茶厂线断路器未及时跳开,因而使1号主变10k V侧后备保护复压过流Ⅰ段满足动作条件,故1号主变10k V侧后备保护动作跳开了001断路器。  相似文献   

5.
2010年3月18、19日,在某电力系统曾先后发生两起主变差动保护动作。就保护本身而言,差动保护属正确动作,可及时切断故障电流,从而防止了故障的再扩大。但在随后对某变电站5000KVA主变试验中,我们发现主变低压侧绝缘为零。既然差动保护正确动作,那么就值得反思,其保护范围内一次设备在订货、安装、试验、运行和维护环节中存在着哪些缺陷与不足。  相似文献   

6.
苏伟 《科技资讯》2012,(28):101-101
本文针对某变电站主变压器出现油中总烃超标的问题,结合该主变的运行情况做了相应的分析。从运行角度对主变内部故障部位进行了推断,为配合专业部门尽快找出故障点提供了参考依据。  相似文献   

7.
针对地区电网110kV线路发生单相瞬时性接地故障,造成110kV主变间隙保护误动作跳开主变各侧开关,线路重合成功后不能恢复对用户供电的问题进行了深入研究,提出了解决方案,提高了供电可靠性。  相似文献   

8.
在某次恶劣天气强送线路过程中,由于带着失压站全站负荷,导致线路主保护未动作,且因线路短路较轻微且复杂,最终线路后备保护亦未动作,由两套主变后备保护中的一套动作切开整段母线上的负荷。通过对该站主变保护及线路保护动作行为的分析,并结合现场实际情况,提出了相关的建议。接地阻抗保护通常用于变压器高中压侧,作为变压器内部及引线、母线、相邻线路接地故障后备保护。  相似文献   

9.
娄文文 《广东科技》2014,(20):72-73
在500kV来宾变电站#1主变恢复送电过程中,中压侧2001开关非全相合闸,中压侧2001开关三相不一致保护未动作导致#1主变后备保护动作主变跳闸。结合该案例,分析了开关三相不一致保护失灵的原因,并提出了相应的整改措施。  相似文献   

10.
孙徐龙 《科技资讯》2009,(32):87-88
主变并列运行可以提高供电经济性、可靠性,同时能缓解原主变的重负荷压力,但是主变并列运行时其后备复压过流保护的整定计算与分列运行时有所不同,同时并列运行对其中压侧复压过流保护的远后备灵敏度(保护范围)也有一定影响。本文就吴江电网盛泽变主变并列运行时,其三侧复压过流保护的整定计算做了一些计算分析。  相似文献   

11.
用三相检定法对三相组合互感器进行误差校验试验,研究高电压和大电流对电压互感器部分误差校验的影响.结果表明:三相检定法能够成功检测出三相三元件组合互感器中电压互感器与电流互感器彼此干扰造成的误差;电压互感器与电流互感器误差校验时,相互之间均会产生一定的影响,且大电流对电压互感器的影响更大.最后,指出采用的标准电流互感器及升流变压器均应按高电压配备绝缘,产品设计时应注意将电压互感器置于正确位置,使其铁心柱轴向与经过其顶部的载流导体方向平行.  相似文献   

12.
Y/V联结的平衡变压器   总被引:6,自引:2,他引:6  
采用增加补偿绕组的方法,对Y/V联结的阻抗匹配平衡变压器进行了改进,构成了Y/V联结的平衡变压器,其阻抗匹配系数可以在一一范围内任意选以,拓宽了设计条件,文中还给出了电流、电压变换关系和阻抗匹配系数的取值范围。  相似文献   

13.
针对电解整流变压器油中总烃含量严重超标问题,根据变压器油色谱分析数据,进行三比值法和特征气体排列图分析变压器内部故障,经过改造处理,消除了部分故障点,降低了油中产气速率,使变压器能安全可靠运行。  相似文献   

14.
电力变压器有关参数选择及经济比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于对节能的强调和电能费用的上涨,迫使用户必须考虑到由变压器损耗所引起的费用。文中介绍了选择变压器经常用的某些参数,并提供了更有效的变压器选择和运行的导则。  相似文献   

15.
对目前在我国使用较为广泛的“欧式箱变”、“美式箱变”产品特点做了简要介绍,并通过箱变种类和结构的介绍,对箱式变电站的经济技术做了比较,提出了箱变的发展方向及产品开发前景。  相似文献   

16.
根据液压变压器控马达系统工作原理和系统动态方程,利用线性化理论,建立并简化了系统传递函数.理论分析表明,液压变压器控马达系统同时具有最小相位系统和非最小相位系统的性质.对于等配流槽液压变压器,当液压变压器控制角小于30°时,系统为最小相位系统;当液压变压器控制角大于30°时,系统为非最小相位系统.仿真结果表明,当液压变压器控制角大于30°时,系统的阶跃响应表现为负响应,系统具备非最小相位系统的特性.通过实验研究,进一步证明了理论分析和仿真分析的结果.研究表明,液压变压器控马达系统不适用于高精度转矩转速控制系统.   相似文献   

17.
李新  陈鹏 《高等职业教育》2007,16(5):87-88,96
利用有限元分析软件OPERA对电力变压器漏磁场进行了分析,并着重论述了横向漏磁场对变压器绕组涡流损耗所造成的影响,确定了一种使其所产生的绕组漏磁场分布合理和涡流损耗较小的线圈安匝布置方案。  相似文献   

18.
非晶合金变压器绕组及其铁心一般采用矩形结构,其运行损耗引起的不平衡温升更易导致绕组绝缘劣化,影响供电可靠性。针对非晶合金变压器特殊的绕组结构,分析计算非晶合金变压器绕组温升,预测其热点温度,对矩形绕组结构变压器的设计优化和运行控制具有理论指导意义。本文基于三维磁-热-流多物理场耦合仿真计算和温升试验,以一台型号为SBH15-M-200/10的三相油浸式非晶合金配电变压器为研究对象,分析其额定负载下的运行特征,仿真计算各绕组的热点温度,并通过短路法温升试验对仿真结果的正确性进行了验证。研究表明:三维磁-热-流多物理场耦合计算非晶合金变压器绕组热点温度值与温升试验结果的相对误差小于5%,所研究非晶合金变压器绕组的热点温度出现在B相低压绕组的中上部,热点温度达到64.77℃  相似文献   

19.
根据电力变压器负荷变化引起其有功损耗的改变,研究两台容量相同的变压器经济运行方式,通过技术分析及论证,得出两台变压器在负荷、容量相同下,若其参数不同,则其损耗不同,在负荷不超出30%变压器容量时,用一台变压器运行比两台变压器并列运行经济,能减少有功损耗,使电力系统经常处于经济运行方式,将变压器电能损失降为最低。  相似文献   

20.
为了解决变压器状态评价指标的单一性导致其状态评价可靠性低的问题,提出一种基于层次赋权与离散模糊数的变压器状态评估模型.首先,通过构建层次分析法赋权模型,关联变压器设备多个关键指标形成评价体系.进一步地,为了更合理地区分评价等级,降低不同等级之间的交差性和相似性,采用多等级的模糊语言描述变压器状态,将基于多指标的设备评价通过离散模糊矩阵映射到隶属度空间,再根据隶属度原则确定设备状态.最后在实际案例上测试.结果表明,模型评价等级基本与实际变压器状态一致,验证了基于上述模型的评价结果能够合理反应变压器状态,进而为电力系统设备评价决策、检修、延长设备使用寿命等提供参考依据.  相似文献   

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