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快速锻造液压机的结构与控制 总被引:1,自引:0,他引:1
快速锻造液压机是实现自由锻生产精密化和快速化的压力加工设备,采用大流量比例电磁阀和计算机技术,实现了液压机的闭环控制和实时监测,针对液压机连续重复打击的工作特点,提出了智能重复学习比例-积分-微分(PID)控制器,实现对液压机位移的自动补偿,提高自由锻件的精度,实际运行结果表明,该机的控制系统可靠,打击次数多,精度高,震动小。 相似文献
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分析了球胆成型平板机结构 ,进行了平板机的结构设计和液压系统及电控系统的设计 ,阐述了自动平板机的工作过程和控制原理。 相似文献
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在陶瓷生产过程中,粘结剂是一种短时存在的载体,它直接影响整个工艺能否成功。本文对粘结剂的特性以及分类进行了研究,并针对实验用原料陶瓷粉的特征,研制了石蜡基多聚合物组元粘结剂,能够较好的满足注射成型的要求。 相似文献
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传统的电液比例控制系统虽然价格低廉,但是其使用性能不高,针对这种情况,本文提出了一种基于ARM的电液比例控制液压系统。本系统采用ARM核微控制器LPC2292和电机驱动芯片LMD18200作为核心的硬件电路,并对uC/OS-II操作系统在ARM上的移植过程进行简说明。 相似文献
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电液比例控制技术在快速深拉伸液压机中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
蒙争争 《合肥工业大学学报(自然科学版)》2006,29(1):69-72
目前快速深拉伸液压机大多采用液压开关式控制系统,它存在着响应速度低、冲击振动大及拉伸件废品率高等问题。文章在比较了3种液压控制技术性能及特点的基础上,设计了一种快速深拉伸液压机的电液比例控制系统,使压边力的变化符合了拉伸工艺要求,滑块速度转变平稳,较好地解决了上述问题。 相似文献
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10000kN液压机主缸液系统可靠度分配 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了以相对失效率和相对失效概率法对串联,并联系统进行可靠度分配的基本步骤,按照此原则对10000kN液压机主缸液压系统进行可靠度分配,并提出提高系统可靠度的措施。 相似文献
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大型液压机压制行程完毕或进入保压状态后 ,油缸和机架系统储存了相当大的能量 .若压机突然转入回程 ,势必产生液压冲击 ,造成机器和管路的剧烈振动 .为解决此类问题 ,本文介绍了几种液压机卸压回路 ,同时介绍了卸压时泄油量的计算方法 . 相似文献
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缓冲装置可有效保证液压机工作时的平稳性,但以往的缓冲装置易出现漏油现象。本文在分析以往上置缓冲装置结构的基础上,介绍了一种新型的液压机防泄漏上置缓冲装置,有效解决了缓冲装置泄漏的问题。 相似文献
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王运赣 《华中科技大学学报(自然科学版)》1993,(2)
通过对快速液压机动梁的运动分析,以及液压系统流体瞬变模型的研究,提出了一种根据修正正弦动梁位移曲线,并按照二维流体瞬变耦合方程,用有限元法确定主控阀启闭特性的方法,可以减少快速液压机的液压冲击与机械振动. 相似文献
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200 MN双缸油压机同步控制系统的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
采用多输入 多输出(MIMO)鲁棒控制技术,设计了一个同步运动外回路控制器和一个非线性单输入 单输出(SISO)的基于压力的扰动观测器的控制器作为油缸的内回路控制器,解决了油压机电液同步运动的控制问题. 相似文献
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针对NS-1601型全液压铁路起重机液压系统目前应用技术现状,从调速控制、马达与制动器动作协调控制两个主要方面论述采用电液比例控制技术的优势。 相似文献
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周宗团 《陕西理工学院学报(自然科学版)》2002,18(2):8-11
我国目前Z4电机定子的工艺制造过程仍为手工叠压、手工焊接完成。工艺程序复杂 ,流程慢 ,效率低 ,而且由于叠压而成的矽钢片的八个焊缝不是同步焊接 ,在焊接过程中热变形不同 ,因此加工成的Z4电机定子质量良莠不齐 ,无法保证Z4电机各种稳定的态势特性。这种传统落后的制造工艺急待改变。本文就Z4电机叠压机液压系统的设计 ,对这种设备的开发研制和应用 ,提供了有效的设计思想和设计方法。 相似文献
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利用SolidWorks对80 MN速锻造液压机工作缸和机身结构进行了三维实体建模,并运用有限元分析软件ANSYS Workbench对其进行了静力分析,计算出了其不同工况下的位移和应力分布云图,分析总结了机身结构设计的力学特点,为其结构的进一步优化设计提供了依据。 相似文献
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在文献综述基础上,对注塑机电液比例控制技术与系统进行深入分析与研究,介绍了作者开发的电液比例压力、流量复合控制阀与电液控制系统及其在SZ-200/120型注塑机上进行过程控制的实验结果. 相似文献
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人工神经元网络在液压机行程停位控制中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
液压机行程停位精度是液压机先进性能的主要衡量指标,它直接影响着锻件产品的加工质量及液压机自动化生产。作者采用人工神经元网络来提取液压机工况条件和超程值之间的一般关系,并将其用于超程预测,从而实现了高精度停位控制。研究及大量试验表明:该方法不仅具有停位精度高及稳定性好等特点,而且这种控制系统的控制能力可以在液压机生产过程中具有不断提高的智能特性。该方法在3.15MN液压机上的停位控制精度已能达到±0.5mm. 相似文献
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构建了电液比例压力-流量系统,介绍了系统的调节原理.利用AMESim软件建立了系统的仿真模型,对系统的比例调节特性、保压压力可调特性以及恒压阀弹簧刚度的影响进行了仿真研究.结果表明,该系统能够满足注塑机的工况和节能要求. 相似文献