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相似文献
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1.
文章阐述了通过大井段的水泥挤堵工艺针对性的对漏失层进行挤堵,有效地控制了水井的漏失问题,提高了油井的生产能力,从而改善了油藏开发后期的许多问题。  相似文献   

2.
超声振动挤压强化工艺中的最佳挤压力问题   总被引:2,自引:0,他引:2  
对超声振动挤压强化工艺中的挤压力进行了分析研究,指出了挤压力在超声振动挤压强化过程中的作用及其对工艺效果的影响。研究结果表明,当挤压力取在最佳挤压力附近时,振动挤压工艺效果最佳。这个最佳挤压力,可通过试验方法确定。  相似文献   

3.
提出了一种计算实际管弹塑抗挤能力的新方法,又称Eoz法。用算例将Eoz法与美国API法及前苏联Epemehko法进行了对比。证明了Eoz法具有高的计算精度,它不仅可以计算出耐压极值,而且还可计算外压-变形全过程,从而可分析管的抗挤性能。计算分析表明,提高套管制造精度和改善材料特性可以大大提高套管的抗挤能力。  相似文献   

4.
为改善直齿内齿轮零件采用常规闭式镦挤成形时载荷大、型腔充满困难、模具磨损严重等情况,本文在分流锻造法的基础上,采用二次分流的方法,提出了直齿内齿轮的两段成形的精密锻造成形新工艺,即缩挤和镦挤相结合的成形工艺。并用有限元软件对直齿内齿轮的两段成形工艺进行数值模拟,分析、验证了该工艺的可行性。  相似文献   

5.
通过北京南部大兴某小区水泥土桩复合地基施工,对振动挤密成桩孔工艺及其对桩间土挤密效果进行初步研究,总结了振动挤密成桩孔对不同性质土层的挤密效果及振动挤密工艺成桩孔工艺的适用性.  相似文献   

6.
电渣熔铸钢水液位检测新方法--测重法   总被引:1,自引:0,他引:1  
挤拐是电渣熔铸曲轴一步整体成型的工艺特点,而钢水液住的检测是实现挤拐的基础,本文在大型电渣熔铸机中采用测重法来实现钢水液位的检测,同时也实现了挤拐时机的检测。  相似文献   

7.
本文提出了一种可用于生产环筒类锻件的新工艺———扩挤复合成形技术。并采用模拟试验方法研究了该工艺中金属的流动规律和主要工艺参数对成形的影响。优化出合理的冲头工作角和扩挤变形比例,为该工艺应用于实际生产提供了科学依据。  相似文献   

8.
本文探论了挤泥机绞刀几种耐磨堆焊的工艺及焊接材料,并对各自的工艺特点及经济效益做出比较,为选择挤泥机绞刀耐磨堆焊工艺及材料提供了依据。  相似文献   

9.
设计了热爆热挤钛镍合金的简易装置,可以达到工艺要求,并可初步实现自动控制。  相似文献   

10.
硅酸钠—烧碱脱酸法提高玉米胚芽油精炼效率的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
对玉米胚芽油采用烧碱脱酸法和硅酸钠-烧碱脱酸法两种方法进行了比较,结果表明,硅酸钠-烧碱脱酸法比传统的烧碱脱酸法在最佳工艺条件时精炼效率提高了4%以上,并确定出最佳工艺参数.  相似文献   

11.
一种Nb-V复合微合金化非调质钢的组织和性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用光学显微镜、透射电镜及力学性能测试等手段,研究了一种低碳Nb-V复合微合金化非调质钢的组织与性能.结果表明,成分为0.24%C-1.99%Mn-0.30%Si-0.51%Cr-0.08%V-0.07%Nb的非调质钢,在加热制度为1 200℃×1 h时锻造后空冷或风冷,可以获得较好的综合性能,其原因是Nb-V复合微合金化可以有效地细化非调质钢的组织,因而其冲击韧性得到提高.进一步分析表明,这种钢能够满足汽车前轴的使用要求,可以用于重卡前轴的设计和制造.  相似文献   

12.
介绍某厂利用750kg空气锤,采取分段锻造成形,不断改进锻模结构,实现了需要2t空气锤才能胜任的锻造工作,另方面该幕人有导向筒对上,下模导向,则锻坯的同轴度大大提高,且不产生飞边,使锻坯的精度提高,加工余减少,锻坯由初期的26kg降到批生产的16kg,节约了大量钢材,取得了较好的经济效益。  相似文献   

13.
阐述了数字脉冲燃烧控制技术的控制原理,提出了利用单纯型法寻优燃烧周期控制炉膛温度,给出了燃烧方式软件控制优化锻钢退火工艺。通过现场应用结果对比,该控制技术比传统控制技术在炉温控制中控制精度高,动态性能优越,节能约8%。  相似文献   

14.
快速锻造液压机的结构与控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
快速锻造液压机是实现自由锻生产精密化和快速化的压力加工设备,采用大流量比例电磁阀和计算机技术,实现了液压机的闭环控制和实时监测,针对液压机连续重复打击的工作特点,提出了智能重复学习比例-积分-微分(PID)控制器,实现对液压机位移的自动补偿,提高自由锻件的精度,实际运行结果表明,该机的控制系统可靠,打击次数多,精度高,震动小。  相似文献   

15.
研究六面锻造和液氮处理对Cr12Mo1V钢耐磨性能的影响。结果表明,六面锻造加余热淬火处理,使钢中碳化物级别降低1~2级,使钢的奥氏体晶粒度降低2级,从而提高了耐磨性。淬火后再经液氮处理,既降低残余奥氏体含量,提高硬度,又降低钢中残余应力,明显地提高了钢的耐磨性。  相似文献   

16.
研究了一种低合金双相耐磨钢经均匀化退火和锻造处理后的微观组织和强韧性能.结果表明:经980℃均匀化退火4,8 h和1 150℃锻造处理后,实验钢显微组织主要为板条状马氏体、针状贝氏体及少量残余奥氏体,锻造处理后的晶粒度最小为7.0~7.5级,均匀化退火处理后的晶粒度最大为6.5~7.0级.均匀化退火的保温时间是影响双相耐磨钢力学性能的主要因素,实验钢保温4 h时的冲击韧性和延伸率值高于保温8 h的值.锻造比均匀化退火更适宜于提高低合金双相耐磨钢的强韧性,优化工艺为始锻温度1 150℃、终锻温度800℃、锻造比2.  相似文献   

17.
利用GLEEBLE 1500热模拟试验机、电子显微镜以及化学萃取相分析等手段,较详细地研究了易切削非调质钢35MnVS的析出方式及锻造工艺对其析出行为的影响,并与35VS钢作了对比。结果表明:35VS与35MnVS钢中既有一般析出又有相间析出,析出相主要为V(C,N)和(Ti,V)(C,N)。对35MnVS钢来说,锻造温度较高及冷却速度较慢者,析出相的数量增多,外延生长较充分,尺寸变大。降低终锻温度及冷却速度,使钒的析出量增多,而对钛的析出则影响不大。  相似文献   

18.
Cr12MoV钢冷冲裁模的失效分析及热处理工艺的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了Cr12MoV钢冷冲裁模的失效分析以及锻造、热处理工艺的改进措施、Cr12MoV钢是一种高碳高铬的冷作模具钢,退火组织中含有数量较多的、粗大的碳化物,虽然经过反复锻造,但碳化物的分布仍不均匀;同时,由于热处理工艺的影响,使奥氏体中存在部分未溶的碳化物,在金相显微组织中形成了脆性的碳化物带状分布区.经改进锻造和热处理工艺后,使显微组织均匀化,获得了满意的力学性能,达到了设计寿命的要求.  相似文献   

19.
对45钢锻热淬火终锻后空气预冷对奥氏体晶粒尺寸、马氏体形貌及精细结构以及工件淬硬层深度的影响进行了研究。结果表明,45钢锻件终锻温度超过900℃,奥氏体即可在锻造过程中全部或部分完成动态再结晶。空气预冷会使完成动态再结晶的奥氏体晶粒急剧长大,但30S后长大速率大幅度减弱。空气预冷对马氏体板条中位错的密度及组态以及板条束和板条宽度影响不大。值得强调的是,适当预冷可使工件一定厚度的次表层在淬冷过程中的冷速增大,从而使淬硬层加深。有利于某些工件服役寿命的提高。计算机模拟计算结果确认。预冷使淬火工件淬硬层深度增大的现象具有普遍意义。  相似文献   

20.
A series of thermodynamics experiments were used to optimize the hot forging process of 20SiMn low-carbon alloy steel. A dynamic recrystallization and grain growth model was developed for the 20SiMn steel for common production conditions of heavy forgings by doing a nonlinear curve fit of the experiment data. Optimized forging parameters were developed based on the control of the dynamic recrystallization and the MnS secondary phase. The data shows that the initial grain size and the MnS secondary phase all affect the behavior of the 20SiMn dynamic recrystallization and grain growth.  相似文献   

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