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相似文献
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1.
近年来,钢材严重短缺,为满足钢材生产需要,作为钢锭母体的钢锭模的要求量也大幅度增加。于是钢锭模生产不足、寿命短、而钢锭模要求量急增的矛盾就显得很突出,改进工艺提高钢锭模寿命就很有必要。  相似文献   

2.
电渣炉熔速控制技术的开发与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用同轴大电流电缆、称重系统及电渣炉智能控制等技术手段,开发了电渣炉熔速控制技术,并将该技术应用于实际生产.解决了传统电渣炉由于没有精确熔速控制,造成其重熔钢锭内部结晶质量不高、无法精确补缩的难题.结果表明:实际生产中电渣熔速在5~20 kg/min范围内连续可调,重熔20 t钢锭时,吨钢电耗≤1 340(kW.h),通过对比分别用熔速控制和递减功率生产的MC5重熔钢锭的质量检验数据得知,钢锭的偏析度得到降低,并减少了钢锭中碳化物的析出,表面质量良好,生产过程实现全自动化,解决了国内具有熔速控制系统的电渣炉设备依赖进口的问题,推动了电渣冶金和电渣熔速控制技术的发展.  相似文献   

3.
针对冷封顶镇静钢液芯轧制中,有一部份不能实现液芯轧制的实际情况而提出的新研究课题。采用钢锭在液芯状态下翻倒90°,然后进行模似凝固轧制的方法,研究了缩孔的分布,偏心率等。对封闭缩孔焊合的影响。通过模拟钢锭钻眼轧制的方法得出:缩孔偏心率对封闭缩孔焊合有显著影响;缩孔大小、压下规程对其亦有影响,从而提出铸后在铸车上或在均热炉内带液芯将钢锭翻倒90°的设想。通过现厂对冷封顶A_3,D_(21)镇静钢的工业实验,用对比的方法,证实了带液芯翻倒对钢材内部质量的影响。实验表明,封闭缩孔得到了焊合,钢材质量满足了国家标准。  相似文献   

4.
Nb2O5对镍基合金激光熔覆层组织的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了在钢材表面制备出质量良好、组织细化的镍基合金激光熔覆层,采用激光熔覆技术,在A3钢表面进行了镍基合金粉末添加Nb2O5的熔覆试验.通过对激光熔覆工艺参数及Nb2O5含量的优选得到了质量良好的熔覆层.使用金相显微镜、扫描电镜、电子能谱和X射线衍射仪对熔覆层进行了显微组织和物相分析,并测试了熔覆层显微硬度及摩擦性能.结果表明,当Nb2O5含量为15%,激光功率1.4 kW,扫描速度2 mm/s时,可以获得无裂纹、无气孔且与基底呈冶金结合的质量良好的熔覆层.Nb2O5的加入既提高了镍基合金熔覆层中的强化相比例,又细化熔覆层的组织,抑制粗大针状脆性硬质相的形成,降低熔覆层的裂纹敏感性.Nb2O5/Ni60激光熔覆层的硬度虽然降低,但耐磨性比纯Ni60提高约一倍.  相似文献   

5.
在分析钢锭凝固传热的基础上,结合对天津钢厂2.7吨矩形弧边钢锭的技术改造,对钢锭的凝固传热及传搁时间进行了数值计算。通过计算改进了现有的传搁时间表,并应用于天钢初轧厂,取得了良好的效果。  相似文献   

6.
提高钢锭的利用率是降低锻件成本的重要途径之一。分析了大型锻件在各种条件下钢锭的利用率,提出了提高大型锻件钢锭利用率应采取的主要措施,从而使材料得到合理利用提高企业的经济效益。  相似文献   

7.
GW-80型金属高温彩色涂料是以金属元素化合物为主要原料,水为分散剂的悬浮液体,它不用有机溶剂,无毒、无气味,用于钢锭、钢坯、钢材,作为钢种、炉号规格的标志和金属设备防腐蚀涂层,可加强钢铁工业质量管理、改善劳动条件、消除生产过程中混钢现象,提高工效,为节约能源创造有利条件。  相似文献   

8.
文章对冷封顶普通碳素钢和硅钢锭轧制薄板坯进行了生产总结。指出采用“直接加热法”钢锭在炉时间缩短到70~80分钟,普碳钢板成坯率提高6.27%,硅钢板成坯率提高5.27%,钢坯合格率达到普通挂绝热板钢锭合格率,表面质量稳定,经济效益显著,采用水封顶钢锭生产新工艺是可行的。  相似文献   

9.
使用膨胀型复合模铸保护渣保护浇注钢锭,普遍存在的一个问题是容易使钢锭产生头部积渣这一表面缺陷。通过工业实验,研究了注温和注速这两个主要浇注工艺条件对钢锭头部积渣的影响规律。研究结果显示,适当提高浇注温度和适当降低浇注速度可以减少钢锭头部积渣,改善钢锭表面质量。  相似文献   

10.
使用膨胀型复合模铸保护渣保护浇注钢锭 ,普遍存在的一个问题是容易使钢锭产生头部积渣这一表面缺陷。通过工业实验 ,研究了注温和注速这两个主要浇注工艺条件对钢锭头部积渣的影响规律。研究结果显示 ,适当提高浇注温度和适当降低浇注速度可以减少钢锭头部积渣 ,改善钢锭表面质量。  相似文献   

11.
1983年以前我国高速钢大断面材质不过关,φ100mm以上的钢材不能保证碳化物不均度及低倍组织,φ200mm以上钢材极少生产。为满足机械制造业对大断面高速钢的需求,减少外汇消耗,在1983年全国低合金钢及合金钢会议上确定了高质量大断面高速钢的攻关课题。经过三年工作,在冶炼方法、钢锭锭型、开坯及成材锻压工艺等方面进行一系列改革,攻克了大断面材低倍组织及碳化物不均度两大难关,全面达到预定目标,  相似文献   

12.
为了确定建筑钢材再利用的可行性,提高利用效率。对钢结构再利用设计方法进行了总结,重点从钢材再利用评估、绿色拆除技术、建立仓储数据管理平台等方面对建筑钢材循环再利用管理流程进行了分析,并提出了建筑钢材再利用的实践情况,总结了建筑钢材再利用的未来发展方向。结果表明:只有通过建立一个可靠的钢材再利用评估方法,建立易于拆卸、标准化、模块化结构设计系统,才能有效促进建筑钢材再利用的发展。  相似文献   

13.
研究了用喷吹稀土镁粉和硅铁粉球代处理工艺,结果表明,用该工艺生产的球铁钢锭模石墨球化效果好,硬度均匀,合金收得率高,平均使用寿命115次,比冲入法生产的珠铁钢锭模提高39.9次,模耗下降到9.2kg/t钢.  相似文献   

14.
目前我国特殊钢镇静钢钢锭主要有两种锭型,即650kg与2~3t锭型,分别适应于650mm与825~850mm开坯轧机。本技术通过对锭型的改造,尽可能减小钢锭的横截面积,为的是降低钢锭中心与头部严重偏析及轧制前期的鱼尾收缩,消除钢锭两端轧制过程潜在的不利因素的影响,为进一步提高钢锭的成坯率创造优化的条件。为了防止提高钢锭高宽比时带来的  相似文献   

15.
激光熔覆WC—Co系合金层   总被引:5,自引:0,他引:5  
用激光熔覆的方法在18CrMnTi钢的表面熔覆WC-Co系合金层,获得细小的组织,硬度达到1600HV,熔覆层平均厚度0.5mm。该熔覆层的耐磨性与同种钢材的渗碳层、等离子喷涂Cr2O3涂层、离子氮化层的耐磨性相比较,均有大幅度提高。  相似文献   

16.
用有限元法分别计算了三种截面尺寸的钢锭模的热应力,结果表明,两种实验钢锭模应力分布不均匀,所以模耗较高;而模锭比为1.1的钢锭模应力分布均匀,模耗较低。  相似文献   

17.
采用真空熔敷的方法,在碳钢表面熔敷一层强化层。用金相分析、磨损试验和扫描电镜分析对熔敷层的组织性能进行了研究。研究表明,熔敷层中碳化钨相时,耐磨性较高,熔敷层的耐磨性随着粘结相的硬度的提高而提高。在试验条件下,G112合金粉中加入85%镍包碳化钨时,熔敷层的耐磨性达最大值;熔敷层中不含碳化钨相时,其磨损形式为微切削型磨损;熔敷层中含有碳化钨相时,熔敷层发生微切削型和剥落型两种形式磨损。  相似文献   

18.
分析了铸造车间熔化工部的状况,建立了熔化工部微机管理系统,该系统可对熔化工部的各工序运行情况进行统计、分析和管理,从而为调整提高铸件质量和降低成本提供可靠依据.  相似文献   

19.
对某钢厂28.7t钢锭凝固过程进行测温,并用有限元方法模拟该钢锭凝固过程温度场和凝固场分布.结果表明:温度模拟值与现场测量值吻合很好,证明模拟具有较高的准确性和可靠性;凝固初期,钢锭底部和保温冒与钢锭模连接处凝固较快;52min时,绝热板与钢锭间已形成一定气隙;前3h,钢锭侧面凝固顺序由模壁向钢锭中心平行推进;凝固后期较凝固前期凝固速度快;热电偶测得,保温冒中心凝固时间为428min,钢锭本体中心顶部凝固时间为365min,冒部全凝时间大于本体全凝时间的15%,有利于控制一次缩孔只存在于冒部.通过模拟将浇注温度由1543℃降低到1533℃,不但不影响保温帽钢液对本体的补缩作用,还可以使缩孔减小6mm,有利于提高钢锭质量.  相似文献   

20.
将铸态高铬模具钢试样经不同方向的反复变形试验后,结果表明共晶炭化物组织的破碎过程包括网状组织的分散和片状炭化物颗粒的折断两个方面。当铸志晶粒度力4~5级寸,破碎晶炭化物组织需要有60%以上的拉应变。不同方向的反复变形使网状组织分散得更好,炭化物颗粒断裂得更细小。 用不同方法将高铭模具钢小钢锭锻成钢材的试验指出,当锻比大于10时,网状共晶炭化物组织已经破碎,锻比大于14,会出现带状分布。采用走扁方的引伸,如扁方度大于2,不同方向的走扁方次数在三次以上时,和不走扁方的一般引伸方法比较,钢材达到同样的共晶炭化物破碎程度时锻比可以小些,中心部位破碎得较好。同时当锻比较大时,不出现带状组织。如将钢锭先经过墩粗,压下量大于50%,然后再用走扁方引伸成钢材,这是破碎共晶炭化物组织最有效的锻造方法。 用带圆弧缺口的冲击试验结果表明冲击值和钢材的共晶炭化物组织破碎程度有密切关系,可以作为性能指标。  相似文献   

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