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相似文献
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1.
用透射电镜研究了LY12铝合金在不同形变热处理中显微组织的变化,探讨了强化的机理,找出了较佳的形变热处理工艺制度。研究结果表明:采用“固溶处理→100℃预时效6小时→冷轧25%→150℃终时效6小时”形变热处理工艺强化LY12铝合金效果较好  相似文献   

2.
本文研究了9Ni低温钢经形变热处理后的室温力学性能及-196℃冲击韧性;观察了晶粒大小、断口形貌及组织结构。结果表明:高温形变热处理比普通热处理及a+γ两相区热处理有较好的低温韧性及强度,低温韧性提高12%左右,室温强度提高的最大值为107.8MPa。认为马氏体组织细化、回火组织中保留较多的位错亚结构、逆转变奥氏体均匀分布是提高强度和低温韧性的原因。  相似文献   

3.
文本以W9Mo3Cr4V钢为对象,研究了其热形变后的组织状态及规律,指出了其合适的形变组织;分析和讨论了热变形参数对组织的影响,找出了这种钢高温形变热处理的变形参数。  相似文献   

4.
本文对55SiMnVB 钢高温形变热处理试样的疲劳裂纹扩展门槛值、裂纹扩展速率和断裂韧性测试及结果作了较系统的报道,并与常规热处理的试样作了对比分析,在此基础上对形变热处理工艺提高钢的疲劳寿命的作用机理进行了阐述。  相似文献   

5.
借助金相显微镜、DSC、X射线衍射和透射电镜等实验手段,研究了CuAlNiMnTi合金经高温形变热处理后对组织与性能的影响.试验结果表明,随合金变形量的增加晶粒尺寸变小,相变点M_s下降;适当形变热处理可以提高记忆性能,这是形成择优取向排列的马氏体作用的结果.  相似文献   

6.
研究了微量元素及形变热处理工艺对铜基合金弹性模量的影响.研究结果表明:添加致密度参数J(J=1/(VD))大的元素(如B和Fe)能使铜基合金固溶体晶格收缩;通过大的冷变形和时效处理等工艺措施使β相析出,起到强化基体的作用,并能使合金的弹性模量有所提高.  相似文献   

7.
采用力学拉伸试验、透射电镜及扫描电镜等测试分析手段,较系统地研究了微合金化与形变热处理对足金拉伸性能和断裂行为的影响.结果表明,含微量合金元素X1的足金,85%冷加工变形,260℃时效2~3h,出现强度峰(σb为680MPa).含微量元素X1和X2的足金主要强化方式是细晶强化、加工硬化与时效强化,其断裂行为是微孔聚集型断裂  相似文献   

8.
采用形变热处理工艺对Al-1.98Li-1.90Cu-1.27Mg-0.18Zr合金的再结晶进行了研究。结果表明,再结晶前存在的第二相粒子的大小、分布对再结晶影响很大。时效温度越高,析出粒子直径越大,密度越低,再结晶程度就越高,晶粒也就越小,但再结晶晶粒大小不均。这与再结晶形核机制有关。电子探针分析表明,粗大的第二相粒子主要是富铜的θ或T_1相和富Cu,Mg的S相粒子。  相似文献   

9.
本文对基体钢65Cr_4W_3Mo_2VNb进行了压缩式形变热处理的实验研究,采用高温(900℃)及低温(550℃)不同变形量后分别进行油淬、270℃、240℃等温淬火,得到形变M及形变B M组织。观察了形变前、后M及B M组织及亚结构,用电子衍射法测定了形变过程中及回火后析出的碳化物,用x射线法定性地测量了Ar量及位错密度。研究了形变对M及B M硬度的影响及对回火后硬度的影响,已经查明:高温形变使该钢的二次硬化峰得到加强,低温形变使二次硬化提前出现。将高温形变热处理用于螺钉一字槽冷镦模可以简化生产流程,改善流线分布,提高模具寿命1.6~4倍。  相似文献   

10.
在讨论高强铝合金强化方法的基础上,对高强铝合金的强韧化机制进行了评述.并指出形变热处理和回9-5再时效处理是比较有效,也比较有发展前景的两种强韧化方法.  相似文献   

11.
用提高温度时效模拟长期运行21/4Cr-1Mo钢不同的显微组织状态,并对其力学性能进行了研究.结果表明,珠光体球化是21/4Cr-1Mo钢组织变化的主要特征;随珠光体球化程度的加剧,材料的常温拉伸性能、高温蠕变和持久性能变差;最后研究了组织损伤和蠕变损伤,提出了长期运行21/4Cr-1Mo钢的剩余寿命预测方法.  相似文献   

12.
研究了不同时效制度对冷变形2Cr19Ni9Mo钢组织与性能的影响。结果表明,时效温度一定时,钢的强度,硬度均随时效时间呈有较极大值的曲线变化,时效温度升高时,峰值与峰值硬度降低,并向短时间一侧移动,在相同时效条件下,钢的形变量越大,时效强化效果越显著。对于给定形变量的试验钢,采用480℃保温1h的时效制度,不仅可以获得较高的强度,同时也可获得较好的塑性。  相似文献   

13.
采用SEM、X-ray和OM等方法,对10Cr9Mo1VNbN钢600、3 000、7 000 h时效的微观组织及力学性能进行研究.结果表明,10Cr9Mo1VNbN钢1 040 ℃正火+780 ℃回火后为铁素体基体+碳化物,晶界碳化物析出量较多.经过(590±3) ℃时效处理后的碳化物的大小、形态和分布基本保持不变;X-ray衍射还发现,析出相主要为M23C6和MC(NbC和VC)型碳化物,且热稳定性好,其力学性能的总体变化不大(变化在8%之内).  相似文献   

14.
本文详细地研究了形变热处理中过时效和冷轧变形量对Al-Zn-Mg合金组织和超塑性的影响。指出:细晶是超塑组织条件中的核心因素,细晶材料产生超塑性的原因是具有高m值,产生高m值的原因是晶界滑移和扩散蠕变作用大。同时讨论了形变热处理中细晶化机理,指出关键问题是过时效和冷轧变形量的最佳配合。  相似文献   

15.
硼对2.25Cr—1.0Mo钢热塑性的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用Gleeble-2000热模拟试验机研究了2.25Cr-1.0Mo钢的高温力学性能。探讨了硼对高温力学性能的主要影响,结合溶质原子晶界偏聚理论分析了硼对高温力学性能的影响机制,研究中发现,在连铸过程中,硼添加到钢中,显著推迟了选共析铁素体的析出,抑制了P,S等元素在晶界的偏聚。根据研究结果,结论向钢中加入微量元素硼,这样可以控制2.25Cr-1.0Mo钢的表面裂纹产生,提高产品质量和成材率。  相似文献   

16.
研究六面锻造和液氮处理对Cr12Mo1V钢耐磨性能的影响。结果表明,六面锻造加余热淬火处理,使钢中碳化物级别降低1~2级,使钢的奥氏体晶粒度降低2级,从而提高了耐磨性。淬火后再经液氮处理,既降低残余奥氏体含量,提高硬度,又降低钢中残余应力,明显地提高了钢的耐磨性。  相似文献   

17.
2.25Cr1Mo钢韧脆转变温度影响因素分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用不同的时效工艺,运用冲击试验、俄歇能谱、扫描电镜等分析方法,研究2.25Cr1Mo钢的韧脆转变温度变化规律及其影响因素。结果表明,2.25Cr1Mo试验钢650℃时效2h后的韧脆转变温度为-55℃,560℃时效100h后的韧脆转变温度为-25℃,480℃时效1 200h后的韧脆转变温度升高至-10℃;P在晶界处的偏聚行为是导致试验钢韧脆转变温度变化的主要因素。  相似文献   

18.
磷钼杂多阴离子/聚1-萘胺修饰电极的电化学性质研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
制备了磷钼杂多阴离子掺杂于聚1-萘胺中的修饰电极,并对其电化学性质作了研究。采用一步修饰法制备的P2Mo18/聚1-NAP修饰电极个有良好的稳定性和电化学活性,修饰底液的浓度和酸度、扫描电位范围对电极的稳定性和电化学性质有较大的影响,该修饰电极对酸奶有催化作用。  相似文献   

19.
研究了冷变形对2Cr19Ni9Mo钢组织与性能的影响。结果表明,固溶态的2Cr19Ni9Mo钢经冷变形后会发生γ→ε→α'或γ→α'的应变诱发相变。随形变量的增加,α'马氏体含量呈指数关系增加,钢的强度、硬度以较大幅度呈线性关系增加。  相似文献   

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