首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
研究渗碳工艺、渗碳时间和渗层浓度,获得了一条较为理想的钎杆三段气体渗碳工艺曲线,采用该工艺曲线比常规工艺方法缩短1/4的时间,平均渗碳速度提高1.2-1.5倍,节省煤油1/3,提高了渗碳质量,增强了耐磨性,延长了使用寿命。  相似文献   

2.
<正>研究渗碳工艺、渗礁时间和渗层深度,获得了一条较为理想的钎杆三段气体渗碳工艺曲线。采用该工艺曲线比常规工艺方法缩短1/4的时间,平均渗碳速度提高1.2~1.5倍,节省煤油1/3,提高了渗碳质量,增强了耐磨性,延长了使用寿命。  相似文献   

3.
渗碳滴剂的热解特性及碳黑的形成过程   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用正交试验法,对滴注式气体渗碳(尤其是深层渗碳)过程中的6种常用滴剂进行了观察研究。结果表明,不同滴剂的热分解特性不同,碳黑的形成机制亦不同;正确地选择滴剂、滴量和工艺参数,能够有效地调节碳黑析出和控制渗碳质量。  相似文献   

4.
推广之窗     
机械类新型脉冲直流PCVD模具表面强化设备与成套技术编号:T201113该项目将脉冲直流辉光放电引入化学气相沉积过程中,显著降低了沉积温度,并对复杂形状模具表面强化有独特效果。该设备有效容积Φ450mm×Φ650mm,承载能力500kg;真空炉体选用钟罩式结构,气密性好,真空极限1Pa;炉体内安装内热式加热系统,比外热式设备显著提高了热效率及加热速率。采用逆变式脉冲直流等离子电源,在较宽的范围内可实现稳定的气体放电,可施加一定的负脉冲,有利于制备导电性不良的镀层。流量控制系统采用了5路质量流量计,并采用Ti…  相似文献   

5.
本文对影响针阀体真空渗碳均匀性的主要因素做了较详细的讨论,简要地说明了采用液体渗碳剂裂解气附加氮气增压真空渗碳(简称氮增压真空渗碳)的基本原理,提出了适用于针阀体一类零件的真空渗碳工艺。  相似文献   

6.
针对气体渗碳零件质量不稳定问题,使用测氧传感器对渗碳过程进行碳势控制。结果表明:单参数控制碳势波动大的主要原因是炉气中的CO含量不恒定。根据渗碳设备、工艺等具体情况,可采用单一渗剂,配制混合渗制,稀释剂和富化剂按比例同步增减,以及用甲醇作稀释剂,醋酸乙脂作富化剂等4种处理。  相似文献   

7.
本文介绍了采用三乙醇胺加酒精的混合液体进行的滴注式气体碳氮共渗的试验研究,并对碳氮共渗件和渗碳件的某些机械性能进行了比较.试验的初步结果表明,采用气体碳氮共渗的25MnTiBR钢代替18CrMnTi钢制造手扶拖拉机小模数齿轮是切实可行的.  相似文献   

8.
本文对吸热式气氛中,影响碳势的自由度数作了热力学分析。考察了目前碳势测量方法准确度不高的根本原因。用热重法对天然气真空渗碳和气体渗碳反应动力学进行试验研究,从实验结果考察了气体渗碳多相反应的控制环节和天然气真空渗碳的动力学规律。  相似文献   

9.
通过对气体渗碳工艺设计过程的分析,利用模拟效果较好的数学模型编制渗碳工艺设计程序。该程序可根据渗碳后工件渗层的有效硬化层深度、表面碳浓度或表面硬度等技术指标和最高温度、最高碳势等一些渗碳工艺的约束条件,通过工艺设计程序能自动优化设计出最佳的渗碳工艺。  相似文献   

10.
与传统气氛渗碳相比,高温真空渗碳在提高渗碳效率、产品质量和节约能源方面均表现出明显优势.本文分析了12Cr2Ni4A钢的奥氏体晶粒长大行为、扩散系数及奥氏体饱和碳质量分数等关键参数的影响,结合真空低压脉冲渗碳工艺原理,对高温真空低压脉冲渗碳工艺进行实验验证.结果表明:实验钢在930,950,980℃渗碳温度下,渗碳层的硬度梯度曲线和碳质量分数梯度曲线的实测值与预期值吻合较好.此外,随着渗碳温度的升高,碳的扩散系数和奥氏体饱和碳质量分数增加,高温真空渗碳可显著提高渗碳速率,温度每提高10℃约使渗碳效率提高14%~17%.  相似文献   

11.
本文利用稀土元素催渗的原理.在滴注式气体渗碳过程中加入一定量的稀土元素。试验结果证明,可使渗碳速度加快10-20%;并使表层的碳化物细化.弥散度增大.且向内层延伸分布;渗层性能改善;通过试验还提出不同渗碳材料.稀土元素加入量有一个最佳值;880℃加入稀土元素渗碳同常规渗碳其效果相同.  相似文献   

12.
对实验室固体渗碳(P管)和裂解炉运行渗碳(S管)的乙烯裂解管进行了研 究。结果表明,两种渗碳管的组织、合金元素分布及导磁性存在着显著差别。P管 渗层中二次碳化物量大,非渗层中无二次析出,而S管则相反。P管渗层及非渗层 基体的铬含量均高于S管。在试验条件下,随频率降低,P管导磁层厚度减少,而 S管不受影响。  相似文献   

13.
本文对表面碳量为1.17-1.58%的渗层组织与性能进行了探讨。试验结果表 明:真空渗碳的 M2**高速钢,获得最佳二次硬化效应所对应的碳量是个区间,渗层 中淬火碳化物的类型及成份变化与冶炼的高碳高速钢不尽相同,渗层淬火碳化物的分 布和形态得以明显的改善,渗层淬火基体的 W.Mo,V合金含量比心部增高,最高回 火硬度可达HRC68-69,600℃红硬性为HRC65-66,冲击值与M2高速钢常 规处理的相当。真空渗碳指形铣刀实际铣削考核,使用寿命比常规处理的M2铣刀有 成倍提高。  相似文献   

14.
本文通过金相分析和剥层化学分析,探讨了渗碳层深在10~60mm范围内强渗时间和扩散时间的合理分配,找出了适合每个渗层范围内的强渗与扩散时间之比,保证了渗层质量和零件的使用寿命  相似文献   

15.
为优化TA2钛合金间隙式真空渗碳工艺,采用L_9(3~3)正交设计方案研究温度、压强、甲烷乙炔气氛配比对TA2钛合金渗碳层硬度、厚度及耐磨性的影响。结果表明:温度对TA2钛合金渗碳层影响最大。正交试验最佳的工艺参数为温度940℃,压强-70 k Pa,甲烷和乙炔的配比为7∶1,此时钛合金的硬度最佳可达到972.8 HV,渗层厚度可达136μm。各因素的影响程度是:温度甲烷乙炔气氛配比压强。  相似文献   

16.
本文介绍了一种新型渗碳工艺,研究表明:利用高温强渗,较高温次平衡碳势扩散、预冷淬火的渗碳方法,可有效地提高渗碳速度,改善渗层组织,消除渗碳磨削裂纹。不同阶段的渗剂中,配以不同比例的水,可消除工件表面碳黑,有利于控制炉气碳势,实现反扩散,获得良好的渗层碳浓度梯度。  相似文献   

17.
通过对钢领传统热处理工艺进行分析并结合液体碳氮共渗的工艺特点,确立了钢领新的热处理工艺。通过3年多的生产检验,证明新工艺在钢领的渗碳处理中取得了满意的结果,钢领经渗碳、淬火、回火等热处理后质量优良,性能均匀,提高了生产效率,降低了生产成本,盐浴稳定且容易操作。  相似文献   

18.
本文通过对渗硼机理的研究,认为碳是影响渗硼的主要因素之一。在此基础上,通过试验确定当碳含量为0.35~0.45%时,其硼层质量较好。对低碳钢可采用预渗碳—渗硼工艺,而对高碳钢则可采用预脱碳—渗硼工艺。  相似文献   

19.
针对脉冲离子渗碳过程的模拟计算,提出了两种优化工艺计算方法。采用扩散系数随温度和碳的质量分数而变化的非线性数学模型,提高了计算精度,讨论了优化计算程序实现中的一些环节以及优化方法、扩散系数、碳的质量分数上限、吸碳率对优化结果的影响,并结合实验结果计算了传统的“周期法”渗碳工艺和优化的工艺在同一渗碳条件下的碳的质量分数分布。结果表明:要用优化工艺后,在相同时间内达到的有效渗层深度明显增加,在相同条件  相似文献   

20.
本文对铁基粉末冶金制品的气体渗碳热处理进行了初步探讨。试验结果表明:硬度和耐磨性能有显著地提高。用正交试验法,选出了缝纫机零件气体渗碳热处理的合理工艺。添加铬、钼、铜等合金元素对性能有所提高。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号