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阿布扎比陆上巨型碳酸盐岩油田CO2混相驱适应性分析及注采优化
引用本文:胡丹丹,冯明生,仵元兵,胡松昊,罗宇鹏.阿布扎比陆上巨型碳酸盐岩油田CO2混相驱适应性分析及注采优化[J].科学技术与工程,2015,15(3):84-89.
作者姓名:胡丹丹  冯明生  仵元兵  胡松昊  罗宇鹏
作者单位:1. 中国石油勘探开发研究院,北京,100083
2. 长城钻探工程公司,北京,100101
3. 新疆油田分公司,克拉玛依,834000
4. 冀东油田分公司,唐山,063004
基金项目:中国石油集团海外开发重大专项“中国石油海外油气上产2亿吨开发关键技术研究”(2011E-2501)
摘    要:阿布扎比陆上Bab油田为巨型碳酸盐岩油田,地质储量250亿桶,纵向上发育的6个油气藏,平均有效厚度(6~50)m,平均渗透率(2~20)m D,孔隙度7%~30%。主力油藏Thamama B于1963年投入开发,先后经历衰竭式和注水开发但处于低含水中等采出程度阶段,其他非主力油藏基本未动用。根据该油田6个油气藏地质特点和油藏参数,进行了EOR技术初步筛选,结合室内物理模拟实验确定的各油藏CO2混相驱压力,证实CO2驱在Bab油田较好的适应性。室内驱替实验研究表明,CO2WAG混相驱可提高采收率25%。无论是否有前期水驱,都是最有效的提高采收率方法。同时,利用Bab油田各油藏相关资料建立数值模型,采用数值模拟方法,研究不同参数的合理区间:气水比范围1∶2~1∶3之间,注入时机为含水小于60%~70%,水平井注采井距和油藏物性及厚度关系密切,范围在(250~750)m之间,CO2注入速度(150~400)t/d,CO2净利用率(3.5~7.6)MSCF/bbl,驱替结束后约50%~60%的CO2滞留在油藏内部。各油藏典型区块模型的预测结果表明,相对水驱开发,CO2WAG混相驱可提高采收率12%~18%,含水下降5%~10%,稳产期延长4~7年。

关 键 词:巨型碳酸盐岩油田  CO2混相驱  适应性  注采优化
收稿时间:8/4/2014 12:00:00 AM
修稿时间:2014/8/25 0:00:00

Suitability Analysis and Injection-production Optimization of CO2 Miscible Flooding to Carbonate Reservoirs in Abu Dhabi's Onshore Giant Oilfields
HU Dan-dan , FENG Ming-sheng , WU Yuan-bing , HU Song-hao , LUO Yu-peng.Suitability Analysis and Injection-production Optimization of CO2 Miscible Flooding to Carbonate Reservoirs in Abu Dhabi's Onshore Giant Oilfields[J].Science Technology and Engineering,2015,15(3):84-89.
Authors:HU Dan-dan  FENG Ming-sheng  WU Yuan-bing  HU Song-hao  LUO Yu-peng
Institution:HU Dan-dan;FENG Ming-sheng;WU Yuan-bing;HU Song-hao;LUO Yu-peng;Research Institute of Petroleum Exploration & Development,Petro China;CNPC Greatwall Drilling Company;Xinjiang Oilfield Company;Jidong Oilfield Company;
Abstract:
Keywords:giant carbonate oilfield  CO2 Miscible Flooding  suitability analysis  injection-production optimization
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