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1.
论述了采用白钨矿、氧化钼和五氧化二钒代替钨铁、钼铁和钒铁冶炼W6Mo5Cr4V2 (M2 )高速工具钢的理论依据和可行性 ,介绍了冶炼工艺技术条件 ,产品性能测试和效益分析等方面的内容。实验表明 ,在中频感应炉上采用白钨矿、氧化钼和五氧化二钒直接还原合金化生产M2高速钢的新工艺顺行 ,产品化学成分合格。合金元素回收率高 ,其中 ηw97.0 8%、ηMo96 .5 1%、ηv93.79%。M2钢质量优良 ,HRC高达 6 2 .2 ,冲击韧性αk>4 9kJ cm2 ,夹杂评为 0 .5级 ,显微组织均匀、致密。而且具有显著的经济效益和社会效益 ,新工艺可以在生产中推广应用。  相似文献   
2.
根据Si、Al还原WO3、MoO3和FeO的△G-T图,论证了铝硅热法生产FeWMo合金是完全可能的。由SiO2-Al2O3-CaO渣系熔度图和粘度图,获得在较低熔化温度和较低粘度状态下渣系的化学组成;结合单位炉料的热效应进行配料。研究表明,影响W、Mo回收率的主要因素是单位炉料的热效应、还原剂比例及配比、石灰和萤石配比等。采用下列工艺条件:Q为2700-2800kJ/kg炉料,κ=58%-60%,石灰配比为3%-5%左右,可以获得含W35%左右、Mo30%左右的FeWMo合金,元素回收率达到ηw91.2%-92.8%、ηMo92.0%-93.8%。产品完全可以用于生产WMo系列合金钢,该法熔炼设备和工艺简单,生产成本低,经济效益好,开发应用前景良好。  相似文献   
3.
论述了磁性氧化铁牺牲阳极生产的必要性、工艺技术条件 (压块压力、烧结温度、烧结时间 )及产品性能等。该阳极的化学成分为 90 %mol (以Fe2 O3 表示 )的Fe3 O4和 10 %molMe1O混合物 ,粒度 <16 μm。研制出的磁性氧化铁牺牲阳极样品结构致密 ,电阻率小 (0 .0 0 7Ω·cm) ,在 2 0 %HCl溶液中腐蚀失重率为 0 .72 % h。结果表明 :采用粉末冶金法生产此种磁性氧化铁牺牲阳极可以做到工艺顺利、牺牲阳极的结构致密、电阻率小、抗腐蚀性能良好。其中以 11# 牺牲阳极的性能为最好。其工艺条件为成型压力 1 2t cm2 ,烧结温度 110 0℃ ,烧结时间 5h。  相似文献   
4.
用作高温还原反应罐的H0耐热钢(1Cr25Ni20)性能优良,但生产成本高。笔者研制开发的含氮稀土H1耐热钢(3Gr25Ni8REN)具有镍低、性能优良的特点。H1钢的高温抗氧化性能、高温持久强度和抗热疲劳性能均优于H0钢,可以长期在1200℃左右高温下工作,使用寿命为H0钢还原罐的1.5倍左右。H1钢的生产成本仅为H0钢的2/3左右,其经济效益十分显著。文中叙述了选择H1耐热钢化学成分的理论依据;H1和H0耐热钢的冶炼工艺,材料性能测试方法和测试数据,并作了两种钢的性能比较,结果表明H1钢完全可以替代H0钢用于制作生产Mg、Ca和Ti的还原罐。  相似文献   
5.
阐述了元素硫、氧、钙、锶对钢性能的影响,介绍了H2超低硫耐热钢(3Cr25Ni10)化学成分选择的依据。叙述了H2钢的熔炼工艺及其主要性能的测试结果。结果表明H2-2耐热钢(含S<0.001%,Ca0.003%-0.004%)的高温抗氧化性能、高温持久强度和热疲劳性能好于H1钢,远好于H0钢;其生产成本稍低于H1钢,远低于H0钢。性能比较表明H2-2钢完全可以替代H0钢用于制作高温还原罐,预计的使用寿命比H0和H1钢高,且经济效益十分显著。  相似文献   
6.
介绍了采用氧化钼代替钼铁、钒渣代替钒铁直接合金化冶炼ZG2 0CrMoV钢的基本理论及工艺技术。探讨了炉渣碱度、还原剂、粒度、温度等因素对合金元素回收率的影响 ,并对产品质量进行了分析 ,研究结果表明 ,在 10kg中频感应炉上采用氧化钼、钒渣同时直接合金化生产ZG2 0CrMoV钢的新工艺是可行的。结果表明 :冶炼顺利 ;产品成分合格、机械工艺性能良好、钢质优良 ;合金元素收得率高且稳定(ηCr>95 %、ηMo>95 %、ηv>95 % ) ;新工艺可以在生产中推广应用。  相似文献   
7.
氮化锰生产及结构分析   总被引:8,自引:0,他引:8  
介绍了利用金属锰粉采用固态氮化法生产氮化锰合金的原理和工艺,采用正交设计法,在实验室管式炉内、高温条件下利用纯氮(≥99.99%)对金属锰粉进行氮化.通过一系列实验得出了适宜的技术工艺参数,锰粉粒度为0.6 mm,氮化时间为4 h,氮化温度为700 ℃时,获得了含氮高达6.94%的氮化锰合金.通过物相分析和扫描电镜形貌分析,得出含氮高的氮化锰主要成分是Mn3N2,其次是Mn4N;含氮低的氮化锰主要成分是Mn2N,其次是Mn4N.此外还观测了氮化锰合金的形貌.  相似文献   
8.
ZLD11铝合金晶粒细化分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
以ZLD11铝合金为研究对象,通过添加Sr来改变ZLD11铝合金的晶粒度,以达到细化晶粒的目的.介绍了ZLD11铝合金中元素的性质及作用,ZLD11铝合金的熔炼方法.以AlSr合金的形式加入熔体中,按照Sr的加入量占成品合金的0.04%,0.06%,0.08%以及0.10%来改变ZLD11铝合金的晶粒度,通过观察金相照片和测定晶粒度,来寻求合理的Sr的加入量,结果表明:采用X金属模铸造和用AlSr作为变质剂可以使ZLD11的晶粒细化,当Sr的加入量为0.08%时,细化晶粒效果最好.  相似文献   
9.
论述合金元素C、W、Cr、V、RE在钢中的作用及高耐磨合金钢W1成分的选择。介绍了四因素三水平正交设计法进行W1钢的冶炼、锻造和热处理工艺。稳定条件试验取得了良好的效果。推荐的W1化学成分为CⅡWⅢCrⅠVⅡ,其洛氏硬度HRC达到62.48,冲击韧性αk达到22.85J/cm^2。与M2高速工具钢相比,HRC高一些,αk稍低一些,但合金元素含量仅为M2钢的40%左右,生产成本低,经济效益十分显著。  相似文献   
10.
阳极炭块优化处理的目的是降低炭块孔隙率,提高其抗氧化性能,降低极消耗;提高阳极炭块的导电率,降低电耗,提高经济效益和改善环境质量。溶液浸渍处理法:阳极炭块先用AlCl3溶液浸渍,再用氨水浸渍,然后在950℃进行焙烧处理。研究表明:影响阳极炭块优化处理质量的主要因素是焙烧时间、溶液浓度和浸渍时间。采用AⅡBⅡCⅢ条件优化处理的阳极炭块与空白阳极炭块相比,填充率达到19.06%,电阻率降低幅度高达34.24%。  相似文献   
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