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钢铁厂含铅粉尘配碳球团的直接还原工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
对钢铁厂含锌铅粉尘配碳球团直接还原工艺进行了研究。结果表明:生球碱度及还原时间对球团中铅发率有显著影响,而还原温度则对球团中锌、铅挥发率和铁的金属化率均有显著影响。 相似文献
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钢铁厂含锌铅粉尘配碳球团的直接还原工艺 总被引:8,自引:0,他引:8
对钢铁厂含锌铅粉尘配碳球团直接还原工艺进行了研究.结果表明:生球碱度及还原时间对球团中铅挥发率和铁的金属化率有显著影响,而还原温度则对球团中锌、铅挥发率和铁的金属化率均有显著影响.在此基础上确定的最佳工艺参数为:生球碱度~0.9,还原温度和还原时间分别为1250℃和25min. 相似文献
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钢铁厂含锌,铅粉尘基本物性及造球工艺 总被引:3,自引:0,他引:3
将粒度很细的含锌铅高炉粉尘和不含锌铅的转炉粉尘混合造球,实验表明,球团的最佳条件为造球时间20min,水分为21%,球团性能湿球和干球抗压强度分别为15个25N/个,爆裂温度为210℃。 相似文献
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含锌铅粉尘金属化球团的固结机理 总被引:2,自引:0,他引:2
对含锌铅钢铁厂粉尘配碳球团,经还原焙烧后得到的高炉用金属化球团的固结机理进行了研究。结果表明:金属化球团的强度由金属铁相的数量和形态以及球团内孔隙的大小共同决定。 相似文献
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有衬电渣炉炼制的钢水进行离心浇注的过程中,选定CaO─SiO2─CaF2─Na2O─Al2O3─MgO渣系,按给定渣系成分的熔渣进行带渣离心浇注试验.试验结果表明:新渣系未对浇注钢水产生任何污染,形成的渣皮非常均匀,厚度仅在1~2mm之间,有效地防止了表面裂纹和气孔的产生。 相似文献
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有衬电渣炉炼制的钢水进行离心浇注的过程中,选定CaO-SiO2-CaF2-Na2O-Al2O3-MgO渣系,按给定渣系成分的熔渣进行带渣离心浇注试验,试验结果表明:新渣系未对浇注钢水产生任何污染,形成的渣皮非常均匀,厚度仅在1~2mm之间,有效地防止了表面裂纹和气孔的产生。 相似文献
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