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21.
李宝宽 《东北大学学报(自然科学版)》2003,24(8):777-780
针对电磁精炼及电磁连铸过程金属熔液流动现象,确定了磁场作用下导电流体湍流场中脉动电磁力的计算方法·结合Navier Stokes流体运动方程,推导了考虑磁场影响的k ε湍流模型·将修正后的k ε湍流模型应用到流动控制结晶器的流场计算中·结果表明,使用修正的k ε湍流模型计算的湍流动能分布区域缩小,平均流动动量略微变大·使用修正前与修正后的k ε湍流模型计算的速度分布差别较小,但更倾向于抑制湍流的产生· 相似文献
22.
保护渣性能对结晶器内传热的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
在实验室模拟研究了结晶器内酸性保护渣的传热情况。结果表明:增加保护渣的粘度、提高保护渣的凝固温度,结晶器与坯壳之间渣膜的传热系数和热流密度都减小而热阻增加,通过调整保护渣的性能,可调节渣膜的传热系数,使其适应连铸坯生产的要求。 相似文献
23.
连铸结晶器中钢液三维紊流流动的数值模拟 总被引:2,自引:0,他引:2
针对连铸结晶器中钢液的紊流流动特点,建立了有限元求解这一限定空间射流的三维紊流时均场的方法,用水模拟试验结果验证了文中所用模型和计算方法的可靠性,且对实际工况条件下的板坯连铸结晶器中的三维紊流流动进行了模拟计算.其方法可用于分析各种结晶器液池中的流动特征,并为凝固壳厚度的模拟计算和板坯质量控制奠定了基础.此外,指出了前人计算中在边界条件上的不合理性 相似文献
24.
炼钢─连铸最优浇次(CAST)计划 总被引:1,自引:0,他引:1
研究钢铁厂CIMS中炼钢-连铸计划与调度中的浇次计划编制方法,建立了最优浇次计划的0-1整数规划模型,提出了求解这一带约束的0-1规划模型的遗传算法的构造和求解方法,用实际数据仿真计算结果表明,所建立的模型和求解方法是有效的 相似文献
25.
用已获得的薄板坯连铸结晶器内凝固坯壳的几何形状和温度场,建立凝固壳三维热弹塑性接触有限元分析模型。得到两种拉速下ISP和CSP型结晶器内凝固壳的应力和变形分布,以及凝固壳与结晶器壁间的气隙分布,给出了成指数在坯壳中的变化曲线。 相似文献
26.
张才安 《重庆大学学报(自然科学版)》1996,19(5):60-62
本文研究了连铸管坯皮下内裂在管坯中的分布规律,以及在二辊斜轧穿孔过程中衍变成外横裂和外折的形貌和特征。 相似文献
27.
本文明确了提出了连铸连轧的概念及其基本类型,指出了连铸连轧的意义。概述了国外大板、薄板坯的连铸连轧现状及有关技术和工艺,分析了连铸连轧的发展趋势。 相似文献
28.
通过建立连铸板坯凝固过程的传热模型和采用实测温度数据进行检验,获得了铸坯温度及坯壳厚度的数据.在此基础上建立了凝固过程的应变分析模型,得到了实际工况条件下坯壳所受的拉应变.结果表明,在正常工况下,连铸坯凝固前沿所受的应变很小,铸坯不会产生内部裂纹;当导辊开口度的偏差大于2mm时,其引起的应变大于鼓肚应变,且凝固前沿所受的应变大于临界应变,内部裂纹发生的可能性很大.支撑辊对中精度是产生内部裂纹的重要影响因素. 相似文献
29.
利用Gleeble1500热模拟机测定了薄板坯连铸连轧EAF-CSP工艺生产的低碳含锰钢经奥氏体区二次变形后的CCT曲线.实验钢含有0.17%C,1.21%Mn和0.28%Si(质量分数).研究表明:提高热轧后的冷却速度使Ar3温度降低,导致试验钢的晶粒进一步细化;冷速大于20℃/s时,出现贝氏体和铁素体的混合组织,可降低钢的屈强比;790℃终轧,550℃卷曲时出现铁素体/珠光体带状组织,提高冷速使溶质(如Mn和C)富集区在形成珠光体之前完成奥氏体-铁素体相变是避免生成铁素体/珠光体带状组织的有效方法. 相似文献
30.
连铸中间包底吹气过程水模型实验研究 总被引:11,自引:0,他引:11
以宝钢集团梅山钢厂1台连铸中间包为原型,采用自行设计的吹气装置于底部吹气,用水模型的方法研究了吹气对中间包过程的影响。实验结果表明,底部吹气显著地改变了中间包内的流体流动特征;当不吹气时,通过上挡板下部的液流以层流形式贴近中间包的底部流动,然后从出口直接流出,在中间包的停留时间较短,死区体积较大,不利于夹杂物的去除;吹气以后,上升的气流起到了气幕挡墙的作用,通过上挡板下部的液流,被上升的气流抬起,贴近液面流动;吹气有利于增加平均停留时间,缩小中间包的死区体积,此外,上升的气流对中间包的液流具有一定的清洗作用,有利于夹杂物的去除;吹气用于中间包去夹杂过程,不需要较大气体流量。在气体流量相同时,在水模型实验装置中3个位置吹气对中间包的平均停留时间、中间包的死区体积分数、最短平均停留时间的影响大致相同,但总体上,中间位置的吹气效果要好于其他2个位置的吹气效果。 相似文献