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1.
本文根据鄱阳湖都昌蒸发实验站1981~1988年的实验资料,对计算水面蒸发的彭曼公式作了修订.重点讨论了总辐射和干燥力.由总辐射、有效辐射和干燥力的不同类型公式进行组合优选,得出彭曼修正式.修正后的公式精度明显提高.年平均蒸发量相对误差小于4%.月蒸发量相对误差<±15%的精度为85%,<±20%的精度为92%.成果令人满意,可用于鄱阳湖及其邻近地区的水面蒸发计算. 相似文献
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闵骞 《江西师范大学学报(自然科学版)》1992,16(2):155-160
本文根据都昌蒸发实验站近8年实验资料,建立了鄱阳湖3个单站水面蒸发模型,并应用它们计算了鄱阳湖大水面1962~1990年水面蒸发量,所得模型不仅可用于鄱阳湖地区,还可供江西省其它地区引用。 相似文献
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为进一步了解涡轮叶片上多排气膜间的流动及换热规律,选取对气膜冷却效率有影响的3种典型因素(叶片型面、吹风比、孔排方式)进行了实验及数值计算研究,验证了涡轮叶片气膜冷却效率叠加计算的适用性。结果表明:由于叶片型面曲率的存在,叶片吸力面为凸面气膜更容易吹脱,气膜孔后冷却效率叠加计算误差约为5%;叶片压力面为凹面气膜被压向壁面,前后排气膜间影响较大,叠加计算值比实验值约高13%。孔排排布方式对叠加计算结果同样有影响,叉排结构中气膜间呈现"块状叠加"现象,叠加计算值与实验值相比误差在5%以内。顺排结构中气膜呈现"层状叠加"现象,计算结果偏高,误差在10%左右。吹风比对冷却效率叠加计算准确性有较大影响,低吹风比时叠加计算较准确,随着吹风比增加叠加误差逐渐增大。针对叠加计算误差较大的工况,本文提出了相应的计算修正公式。 相似文献
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中国西北干旱地区水面蒸发力计算 总被引:2,自引:0,他引:2
陈乾 《西北师范大学学报(自然科学版)》1992,28(4):66-73
采用甘肃省河西走廊及青藏高原辐射观测资料重新拟合辐射的计算公式,得到适合于海拔落差大、地形复杂的干旱地区计算蒸发力的修正彭曼公式。用此式和彭曼原式及欧阳海的修正方案分别计算了94站逐月和年水面蒸发力,然后按武威县南营水库和临泽县双来湖水库飘浮在水面和陆上的E-601蒸发器对比观测得出折算系数,将河西走廊和祁连山区15站E-601蒸发器的测值转换成大水面的蒸发量。与上述三种方案的计算值对比,本方案的相对误差最小,仅6.9%。彭曼原式偏大,欧阳海方案在高海拔地区偏小。 相似文献
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水面蒸发模拟研究 总被引:11,自引:0,他引:11
闵骞 《江西师范大学学报(自然科学版)》2004,28(1):90-94
分析了我国水面蒸发模拟的现状,指出现在使用的水面蒸发模型存在的主要问题;通过扩充模型因子和改进模型结构。提出了一种水面蒸发新模型;利用不同气候区33个漂浮蒸发实验站462个站月的资料,确定模型参数.检验结果表明。该模型对水面蒸发时空变化规律的模拟误差较小,在大范围上具有较强的适应性. 相似文献
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从流体力学实验角度 ,研究了不同液气比情况下的旋流板阻力特性 .由试验结果 ,分析了旋流塔板压降与其结构、液气比、气体密度和气体塔板穿透速度等影响因子的无因子量化关系 ,利用回归分析手段 ,推导出了主要参数对旋流板阻力的回归并联式 ,提出了一个新的多参数旋流板阻力公式 .并将此公式与传统的旋流板阻力公式进行了比较 .发现 :传统的旋流板阻力公式只有穿孔动能因子F0 在 11kg0 .5/m0 .5·s左右时 ,计算误差较小 ,否则 ,计算误差非常大 .新的旋流板阻力计算公式适用范围广 ,不同液气比 ,不同穿孔动能因子情况下的计算误差在 10 %以内 . 相似文献
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为研究非能动余热排出换热器(PRHR HX)的传热特性搭建了模型实验台,并进行了相关实验。测得实验工况下水箱内部的水在竖直方向上呈现温度分层。对比分析不同的传热系数计算公式,发现由Dittus-Boelter公式计算得到的管内传热系数理论解与实验值最为接近,误差为0.35%;由McAdams公式计算得到的管外自然对流传热系数理论解与实验值最为接近,水平段和竖直段误差分别为0.55%和3.28%。明确了最适合管内、管外对流的传热计算公式分别为Dittus-Boelter公式和McAdams公式。 相似文献
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本文对带有惯性负载的阀控不对称油缸伺服系统的频率特性进行了研究,提出了油缸运动的基本方程式并推导出近似解,进行了实验,实验结果表明在频率小于10HZ的范围内计算值与实验值相符。其结论是,就增益而言,不管输入多么小,油缸面积比的影响都是不可忽略的,文中导出的近似公式用于计算小于10HZ的频率特性较准确。 相似文献
10.
辐射参数计算方法对参考作物蒸发蒸腾量计算值的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用FAO-56PM公式和其他计算公式计算净辐射Rn和参考作物蒸发蒸腾量ET0,对不同方法所得Rn计算值进行了比较.结果表明,不同辐射参数计算值对Rn计算值影响不同,大气边缘辐射计算值对Rn影响很大,Irmak方法和Allen方法所得Rn与FAO-56PM公式结果较一致.进一步以不同方法所得Rn代入FAO-56PM公式计算ET0,Irmak方法和Allen方法所得ET0与FAO-56PM公式计算值较一致.敏感性分析表明,Rn波动10%,ET0波动在7%左右,Rn对ET0的影响很大.在中亚热带低丘岗地区估算ET0时,可考虑Irmak方法和Allen方法来估算Rn. 相似文献
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《合肥工业大学学报(自然科学版)》2021,44(4)
现有的声管共振频率预测公式中的管端修正值是在假设管口位于自由声场或位于无限大障板中的基础上推导得到的,将这2种管端修正值用于预测子午线轮胎周向花纹沟共振频率时误差较大。为此,文章提出一种描述轮子午线轮胎周向花纹沟开口形式的轮胎/地面模型,基于该模型推导管端修正公式和共振频率预测公式,并分别以铜管和轮胎花纹沟为对象开展实验,以验证所提出预测公式的准确性。实验结果表明,采用该文所推导的管端修正公式计算出的共振频率比现有公式的计算精度更高。 相似文献
13.
正拱环向开缝型爆破片的爆破性能 总被引:2,自引:0,他引:2
通过实验得出正拱环向开缝型爆破片的破坏机理,由此导出正拱环向开缝型爆破片的爆破压力计算公式。公式计算值与实验值相比,误差在±5%以内,可以满足工程应用的要求。 相似文献
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通过对周边固定大长宽比矩形薄板受均布载荷挠度的实验,发现数据与用目前工程中使用公式的计算结果有较大的误差。通过对约束条件的分析和理论推证,得到了新的计算公式。实验证明,新计算公式的计算结果与实验结果相比,误差较小,提高了计算精度,并且有较宽的适用范围。 相似文献
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以车用压气机为研究对象,基于CFD稳态的RANS方程湍流模拟计算压气机的流场特性和宽频噪声,结果表明叶轮区域是压气机的主要噪声源.基于大涡模拟(LES)和Ffowcs-WilliamsHawkings(FW-H)方程的声比拟方法,以压气机叶轮为声源对压气机离散噪声进行预测分析.结果表明该压气机主要噪声源在叶轮区域.以压气机叶轮为声源进行仿真计算所得声压与实验值大体趋势相同,仿真值比实验值略高,误差在10%以内,表明该仿真计算方法可行,对进一步研究压气机噪声控制具有参考价值. 相似文献
16.
鉴于目前氟里昂在工作温度范围内的动力粘度数据很少,有的数据也是残缺不全,或是温度间隔过大,难以满足设计计算的要求。本文应用最小二乘法对八种常用的氟里昂的动力粘度,在100~450K 范围内求出拟合公式,再将其计算结果编制成可供ORC 系统设计者使用的数据表。计算值与实验值比较除 R—12的相对误差为3.6%外,其它氟里昂的误差都小于1.4%,证明计算结果是可靠的。 相似文献
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根据青海湖附近气象站的器测资料,结合高原咸水湖的实际特点对彭曼公式进行修正,计算了青海湖的水面蒸发.结果表明:青海湖多年平均(1960-2006年)蒸发量为924.3mm,47年中最高为1,066.2mm(1979年),最低为761.1mm(1989年).考虑了水下热通量对湖面蒸发的影响更能体现湖泊水体蒸发的实际情况. 相似文献
18.
预应力梁固有频率的试验研究 总被引:9,自引:0,他引:9
进行了5根预应力梁的动力试验,结果表明:预应力梁的固有频率随预应力的增加而增加,这与经典的轴力作用下各向同性材料梁的理论分析结果完全相反.为此,将预应力梁视为各向同性材料梁,采用IstOpt软件对试验数据进行拟合,得到梁频率计算时的刚度修正公式,并将频率计算结果与试验结果及相关文献上的三个修正公式的计算结果进行了对比分析,结果表明:提出的计算公式用于梁的一阶频率计算时,计算值与实测值误差较小,而且能较好地反映频率随预应力的变化趋势,比已有的修正公式更适用;计算梁的二阶频率时误差稍大,也具有一定的适用性;进行梁的三阶及以上频率的计算时存在较大误差,有待进一步的研究. 相似文献
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王福安 《河南师范大学学报(自然科学版)》1964,(4)
作者在上报中,曾提出了关于逸度系数的计算公式,并在甚广的范围内,用常用值或实验值验证了公式的准确性,将计算值与常用值或实验值比较,平均误差小于1%,同时公式简单,用一般计算尺就可很快获得结果。尽管如此,使用时还是需要一定的运算手续,特别对于不熟悉计算尺者应用就更感不便。为此,作者将其整理成共綫算图,使用者可极方便地用直尺很快得到所需数据,其准确度一般不低于公式的准确度。 相似文献
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公式是冷轧最常用的轧制压力模型之一,为提高模型精度,对该公式进行了分析。根据实验资料的校核和上机计算表明,影响压力分析的重要因素之一——外区的影响未予考虑,使在某范围内给出的值偏低,所用的摩擦规律未被实验证实,而且在大压下量薄轧件轧制时,给出的值偏高。分析计算结果表明公式不能在所有轧制情况下与实际相符,且作者提出的一些论点也值得商榷。 相似文献