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相似文献
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1.
潘晓杰 《科技信息》2010,(29):325-325,308
随着弹簧操动型SF6断路器的广泛运用,已经成为变电站中的主要开断设备,其能否正常运行直接关系到电网的安全、稳定。通过对弹簧操动型SF6断路器在运行中经常出现的一些故障地罗列和现象的描述,进行了故障原因分析,同时给出了现场处理这些故障的方法以及SF6断路器故障处理的几点注意问题和建议。  相似文献   

2.
文章分析了电磁操动机构的断路器跳不开闸、跳闸线圈烧毁的原因、现象及预防措施。  相似文献   

3.
杜永福 《科技资讯》2010,(23):144-144
介绍中压真空断路器中永磁操动机构的工作原理,分析永磁操动机构的特性,阐述了永磁操动机构在中压真空断路器上的应用。  相似文献   

4.
张飞 《科技咨询导报》2012,(22):107-107
一起500kV断路器运行中液压弹簧操动机构突然失能原因分析  相似文献   

5.
基于联合仿真方法,建立了包含传动机构动力学模型与液压系统仿真模型的高压断路器操动机构联合仿真模型.以液压操动高压断路器为研究对象,搭建工程实验测试平台,并测量了液压操动断路器在分合闸操动下动触头及液压推杆的位移特性,通过与工程实验数据的对比,验证了联合仿真模型的准确性与适用性.基于所建立的联合仿真模型,分析了液压系统不同初始油压下的断路器操动机构的动力学特性.研究结果表明:当液压系统油压为44~49 MPa时,能够优化断路器操动时间和传动机构运动的平稳性.  相似文献   

6.
操动机构作为断路器的重要组成部分,了解不同类型操动机构的性能特点及检修方法可有效保障断路器的正常运行。该文首先介绍不同操动机构类型的特点,再提出操动机构常规检修要点和重点检修要点。当前多数200kV等级的断路器配备的操动机构可分为弹簧操动机构、液压操动机构和气动机构三种。文章就针对以上三类220k V断路器的操动机构性能及检修策略谈谈自己的看法。  相似文献   

7.
王灿 《广东科技》2013,(14):72+69
台山市220kV变电站110kV一侧因山火发生故障,导致继电保护出现越级跳闸情况,引起多个变电站母线失压。以此次事故为例,分析了继电保护动作的基本情况,同时,分析了开关保护因误动产生越级跳闸的原因,提出了管理整定值、调整运行方式及对开关机构进行必要维护的整改建议。  相似文献   

8.
本文通过采用高清音视频设备,移动无线发送、传输设备经电力专用通信通道组建操作远方监护系统,实现了变电站远方操作、就地监护、就地操作、远方监护、远方巡视、远方安全稽查的功能。该运行操作模式推广后,运行人员不必重复往返各现场,节约了人工、车辆、器具使用费用,进一步降低了生产成本,提高了设备可用率,有利于增加供电量。  相似文献   

9.
李峰 《科技信息》2012,(7):584-585
真空断路器的驱动机构,经历了电磁操动机构、弹簧操动机构和永磁操动机构。永磁操作机构具有长寿命、高可靠性,免维护的特点。智能真空永磁断路器在配电网中开始逐步应用,提高了配电网的自愈功能。  相似文献   

10.
针对操动机构分合闸弹簧应力松弛严重影响高压断路器的可靠运行问题,以ZN12型高压断路器为研究对象,研究分合闸弹簧应力松弛对高压断路器分合闸运动特性的影响。采用动力学仿真软件ADAMS建立该断路器的分合闸仿真模型,并通过试验结果验证仿真模型的准确性。开展断路器弹簧应力松弛试验,确定弹簧蠕变本构模型中的参数。将数值求解得到的服役后期弹簧应力松弛结果代入仿真模型,研究分合闸弹簧长期应力松弛后对断路器操动机构动触头时间-位移参数的影响。研究结果表明:应力松弛对分合闸运动行程影响较小,但会显著延迟分合闸运动时间,尤其是对分闸过程影响更大。研究方法和结论可为高压断路器弹簧操动机构的设计和高压断路器检修规程的制定提供理论参考。  相似文献   

11.
本文分析了10KV弹簧操动机构未储能引起断路器跳跃的原因,根据跳跃的原因提出可行性方案以减少此类事故发生。  相似文献   

12.
该文就某220kV变电站送电过程中引起断路器误跳闸的事件进行了介绍,根据送电过程中出现的异常状况,详细分析了导致断路器误跳闸的原因和暴露的问题,提出了具体的解决措施,以保障电网实现安全稳定运行.  相似文献   

13.
断路器操动机构的工作状况是断路器维护的重要内容,将会对电力系统的安全稳定运行造成重要影响。该文介绍了几例断路器维护中出现的问题,通过分析原因,逐步检查排除问题,并对问题进行了有效处理,提出了设备维护的建议。  相似文献   

14.
本文分析了10KV弹簧操动机构未储能引起断路器跳跃的原因,根据跳跃的原因提出可行性方案以减少此类事故发生。  相似文献   

15.
改善真空断路器操动机构的传动运动特性 ,减小真空断路器的操作输出功 ,对提高真空断路器的操作使用性能及寿命都具有直接的影响 利用凸轮机构的多项式运动规律的特点 ,以凸轮多项式运动规律的多项式系数为优化变量 ,以断路器操动机构最小的输出功为目标函数 ,考虑操动机构合分闸时凸轮机构传动压力角的情况 ,建立了弹簧操动机构中凸轮机构的优化数学模型 ,并利用MATLAB语言的优化工具箱方便地实现了优化过程 ,得到了较理想的优化设计结果  相似文献   

16.
高压断路器电机操动机构技术的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了提高高压断路器的工作可靠性,实现运动过程全程可控,研究了一种利用永磁同步电机驱动高压断路器的操动机构。介绍了永磁同步电机的控制方法,使用MAT-LAB/Simulink创建了电机控制系统的仿真模型。同时使用一台断路器试验样机、一台永磁同步电机及以数字信号处理器(TMS320F2812DSP)为核心的电机控制电路建立起电机操动机构的硬件试验装置。在DSP控制器中实现了永磁同步电机的矢量控制算法,构成了电机的全数字位置伺服控制系统。通过对电机进行位置伺服控制,实现了对断路器行程的全程控制。系统仿真结果及试验结果表明,由电机操动机构驱动高压断路器,可实现对断路器行程特性的控制,满足高压断路器合分闸智能操作的要求。  相似文献   

17.
袁卫华 《科技资讯》2009,(11):57-58
本文针对某220kV变电站一线路开关跳闸故障分析,通过对故障现场设备运行状况的检查,得出本次线路A相开关无故障掉闸后的原因为:保护人员测量压板电位时由于万用表切换档位错误引发开关A相跳闸回路直流接地,直流系统绝缘巡检引起对地分布电容对跳闸回路放电,从而导致开关误跳。  相似文献   

18.
本文针对永磁真空断路器操动机构机械方面故障多;电气元件烧毁频繁;灭弧性能、分闸速度不达要求,系统波动大等问题,在制氧变电站首先开展了永磁真空断路器的应用改造。在改造中解决了开关柜新旧设备结合困难、防跳回路不匹配等问题,改善了断路器的技术性能,提高了断路器的分合闸速度,提高了断路器动作的可靠性,保证了供电系统更加稳定。  相似文献   

19.
本文基于顾桥煤矿井下高压联络开关反送电技术改进实践,探讨对正在运行的高压断路器手力操动机构操作更换实践,以确保操作人员的人身安全,保证安全生产。  相似文献   

20.
张品 《科技信息》2012,(21):76-77
高压断路器是电力系统中的重要设备之一,它担负着控制和保护的双重任务。液压机构是高压断路器的重要组成部分,配置液压机构的断路器在工作可靠性上很大程度都是依赖于操动机构的动作可靠性。我单位现役3AT2 EI-550型断路器通过运行实践发现,其液压系统中产生了一定量的气体,从而影响断路器的正确动作;同时由于此型号断路器的设计原因,在出现"打压超时"信号后,需要人为重新分、合一次直流控制电源开关,才能在短时间内使液压机构再次工作,这样的工作方式存在着一定的弊端,也隐藏着安全隐患。因此,必须研究一种高效率的工作方式,即保证断路器的正常运行,同时又能节省时间和人力,杜绝人为误操作。本文详细阐述了该型号断路器"打压超时"处理的研究成果和应用的实际效果。  相似文献   

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