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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
介绍了振打装置的不合理运行对除尘系统的危害,提出了制定振打装置最佳运行制度的基本原则,阐述了振打周期、振打与比电阻、振打加速度、振打频率及位移、收尘极和电晕极的形式、烟气流速、振打装置的维护和检修等因素对除尘效率的影响及振打加速度的大小与极板上粉尘脱落率的关系。通过维护、检修、运行调整可以使振打系统处于最佳工作状态。  相似文献   

2.
该文针对我国烟草行业中常用的除尘器的不足,提出了一种全自动袋式分室振打除尘器实现了在除尘风机正常运行的情况下,通过关闭除尘室阀门实现各室单独振打,振打间隔与振打时间可通过电控系统设定,从而解决了滤袋堵塞问题,可达到理想的清灰效果。  相似文献   

3.
介绍了一种除尘器中振打装置的工作原理,给出了系统的软硬件组成,利用单片机采用一种阵列译码与光电耦合器相结合,对可控硅进行触发的方法,简化了单片机对振打装置的控制。  相似文献   

4.
介绍了一种除尘器中振打装置的工作原理,给出了系统的软硬件组成,利用单片机采用一种阵列译码与光电耦合器相结合,对可控硅进行触发的方法,简化了单片机对振打装置的控制。  相似文献   

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介绍了一种除尘器中振打装置的工作原理,给出了系统的软硬件组成,利用单片机采用一种阵列译码与光电耦合器相结合,对可控硅进行触发的方法,简化了单片机对振打装置的控制.  相似文献   

6.
介绍了一种除尘器中振打装置的工作原理,给出了系统的软硬件组成,利用单片机采用一种阵列译码与光电耦合器相结合,对可控硅进行触发的方法,简化了单片机对振打装置的控制.  相似文献   

7.
通过对某电厂电除尘器的振打控制系统的现状的分析,本文提出提高电除尘器振打控制系统稳定性和自动化水平的方法,并根据现场工人多年的运行经验重新编写了振打程序。  相似文献   

8.
本文针对瑞明电厂#1炉电除尘器阴极线断线频繁、振打效果差、除尘效率低等问题,对除尘器本体进行技术改造,通过采取加高除尘器、增加电场、改造阴阳极系统及振打系统等措施,提高了除尘效率,取得良好的效果。  相似文献   

9.
通过对某电厂一电除尘器的振打控制系统的现状的分析,提出提高电除尘器振打控制系统稳定性和自动化水平的方法,并根据现场工人多年的运行经验重新编写了振打程序。  相似文献   

10.
通过分析电除尘器低压控制系统(振打、输卸灰和加热系统)对除尘效率、功率消耗等方 面的影响,提出了基于西门子S7—226型PLC为核心控制元件的一种新型低压控制系统的设计方案, 并进行了软件编程和硬件实现。使用西门子S7—226的PLC(CPU226)开发大型电除尘器的系列化低 压控制系统,提升电除尘器的清灰能力和除尘效果,不仅可以降低烟气中的粉尘,使除尘效率保持在 99%以上,改善大气环境,同时也可以进一步降低能耗。  相似文献   

11.
风机是氧化铝生产车间的重要设备,风机的振动是影响其正常运行的主要因素。振动是由多种原因造成的,大量的记录和观测发现,风机最主要的振源来自转子的不平衡状态,这一振源往往导致风机停车、轴瓦烧毁等故障,故监测这一振源对风机的良好运行十分必要。文章介绍了山西铝厂氧化铝车间利用振动测量仪监测该车间风机运行状况的经验与体会。  相似文献   

12.
变压器外壳的振动信号是反应变压器运行状态的有效信息。为研究正常运行变压器绕组的振动信号特征,在分析变压器绕组振动原理的基础上对振动频率及加速度幅值两大特征量进行了讨论。并采用短路电流法进行变压器绕组振动信号测试,统计分析了不同型号、不同容量变压器绕组振动信号的频率分布和振动加速度幅值特点,测试结果与理论分析一致,正常状态下变压器绕组的振动信号频率集中在100Hz;B相绕组的所受电动力大于A、C两相,B相振动加速度幅值最大。本文结果可对进一步研究基于振动信号的变压器故障诊断技术提供参考。  相似文献   

13.
为满足通风除尘实验的需要,根据振动学原理研制出一种新型的振动发尘器。该发尘器具有发尘量均匀、粉尘不易堵塞、除尘系统入口含尘浓度均匀以及对除尘系统内部流场影响极小等特点。建立了该发尘器的振动学模型,获得了振动加速度的计算公式,为设计该发尘器提供了理论依据。  相似文献   

14.
往复式压缩机气体管道振动是管道设计和机器运行中经常遇到的问题,往往影响到设备装置的正常运行。分析了通常引起往复式压缩机气体管道振动的原因及其消振方法。实例应用振动分析法采集数据。分析了振动原因,并提出了相应的消振措施。现场应用表明,效果较好。  相似文献   

15.
往复式压缩机气体管道振动分析及消振方法   总被引:9,自引:0,他引:9  
往复式压缩机气体管道振动是管道设计和机器运行中经常遇到的问题,往往影响到设备装置的正常运行。文中分析了通常引起往复式压缩机气体管道振动的原因及其消振方法。实例应用振动分析法采集数据,分析了振动原因并提出了相应的消振措施,现场应用表明,效果较好。  相似文献   

16.
建立了以加速度作为路面激励输入信号,且不考虑非悬置质量的履带车辆单自由度磁流变阻尼控制实验台动力学模型.选定状态变量,推导出悬挂系统状态方程和振动微分方程.依据现代控制理论,分别采用滑移模态控制和极点配置控制算法实现实验台动力学模型的仿真计算,对比分析了在三种不同采样频率下,两种不同控制算法的控制效果,并与被动控制效果进行比较.结果表明,两种算法都能很好地控制车体相对位移、相对速度和加速度,滑移模态控制效果更好.滑移模态控制不仅适用线性问题而且适用非线性问题,因此比极点配置更实用.最后分析确定了最佳仿真采样频率,为控制算法的实验台调试奠定了基础.  相似文献   

17.
为了分析振源设备安装方式对基座振动响应的影响,本文分别建立了简支板在点激励、线激励和面激励下的振动响应模型,研究表明:低频段,板的平均振动加速度级和振动分布特性在三种激励方式下都非常接近;高频段,点激励下的平均振动加速度级最大,面激励下的振动响应最小,板的振动分布特性与激励力的分布形式密切相关。  相似文献   

18.
赵林  闵力  李淑娟 《山东科学》2012,25(4):49-52
应用光纤布拉格光栅传感技术,设计了一种光纤光栅机械振动监测系统,该系统通过对传感器返回的实时振动信号做快速解调,从而实现了振动频率、加速度、速度、位移等多参数监测与远程传输,同时提供了完善的数据分析与显示功能。试验结果显示,该系统可有效应用于涡轮发动机、煤矿通风机等机械设备的振动监测中,为机械设备的故障诊断提供了软件支持。  相似文献   

19.
Acceleration reflects vibration of a robot, and the vibration signal can reflect the operation state of the robot.Generally, detection of robot mechanical arm failure requires installing sensors on each joint.This study proposes a method to diagnose the fault by single acceleration sensor only, which is installed at the end of the robot.The operation state of the robot is evaluated by analyzing vibration characteristics of its acceleration.First, a data acquisition function of a programmable multi-axis controller is applied to extract practical motion signals of the robot joints during operation, and prac-tical motion signals are analyzed.Second, synthetic methods to determine acceleration of the end joints of SCARA robots in a Cartesian space is used based on the theory of the Jacobian matrix and the frequency domain of final acceleration is investigated.The relationship between end-and joint-vibration frequencies under given speeds is determined.Then, the method is verified by comparing characteristic frequencies of joint acceleration and synthetic acceleration in Cartesian coordinate sys-tem at different speeds.Finally, some faults can be diagnosed by comparing the acceleration vibra-tion frequency extracted by a single acceleration sensor installed at the end of robot with the normal running state.Thus, this method can be used to monitor the signal variation of each joint without in-stalling sensors on each robot joint.  相似文献   

20.
对棉纺企业除尘设备的技术改造,是改善工厂卫生环境条件,提升产品质量的有效措施之一.通过对XLZ复合式等除尘设备技术改造与目前更新的蜂窝式除尘系统各项性能指标对比表明,无论在节能降耗和除尘效率等诸多方面都有明显改善,各项经济技术指标较好的满足了老厂除尘系统的技术改造要求,具有推广价值.  相似文献   

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